e-mail: bastel.stube@gmx.net - Letzte
Änderung: 6.9.2010
Partenavia/Funliner (Conzelmann, Freescale) |
Vortex(Robbe) |
Classic Cub40 (U.S.AirCore) |
Chipmunk(VMAR) |
Piper Cub (Graupner) |
Spitfire (Ripmax) |
Robin (Simprop) |
Fieseler Storch (Aviomodelli, Mantua Group) |
Piper Cub (Pichler) |
DD1 (Simprop?) |
Focke Wulf FW190 (Kyosho) |
DO27 (VMAR) |
Tiger Moth (Simprop) |
ME109 (Tiedeken) |
FW190 (MS-Composit) |
Mig3 | Beaver (Protech) |
Beaver (VMAR) | BF-109G (Graupner) | Predator |
Nemesis (Staufenbiel) | T34-Mentor | BF109 (Pichler) | Morava L200 (Hype/Kyosho) | Cessna | Nakajima Hayabusa (fmt) | Cessna2 | TwinOtter (BMI-VMAR) | ME-109 (Ripmax) | Cessna 400 Corvalis (Hype)
PiperCub |
ME-163 (ACT) |
F16(Ripmax) |
CAP20L(Conzelmann) |
DO (privat) |
Spitfire (Simprop) |
Pilatus Porter (Jamara) |
YAK54 |
P51 Mustang |
Concorde (Robbe) |
Saab Gripen (Causemann) | T34-Mentor-Styro |
CAP232 (VMAR) |
YAK54-50 (Xpert)
Kursive Modelle sind nicht mehr in meinem Besitz. Die Bilder sind im Moment nur zum Teil von meinen
eigenen
Modellen, ansonsten aus dem Netz oder von fremden Modellen des gleichen Typs wie meine
(gekennzeichnet durch (@) )
Momentaner Status des Modells [n]:
Status
|
Bedeutung
|
Status |
Bedeutung |
Status |
Bedeutung |
1
|
Plan |
5
|
fertig
ungeflogen |
0
|
verkauft
|
2
|
Bausatz oder Teile |
6
|
in Benutzung |
-1
|
defekt, wird repariert |
3
|
angefangen |
7
|
selten in Gebrauch |
-2
|
defekt,
ausgemustert |
4
|
fast fertig |
8
|
nicht mehr in Gebrauch |
|
|
Motorflugzeug,
zweimotorig, QHSM, gelenktes Bugfahrwerk
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
150cm
|
108cm
|
~1400g
|
31dm2
|
~45g/dm2 (Clark-Y mod)
|
2x VM2020/27
|
6x4"
|
3LiPo >=3000
|
Leider hatte ich am Anfang wenig Ahnung von Klebern und habe einen
nicht
Styroporverträglichen Kleber verwendet, was zu einigen
Löchern
geführt hat. Danach habe ich es erstmal liegen gelassen.
Inzwischen
hatte es seinen Erstflug. Das Flugverhalten ist sehr gutmütig,
aber
trotzdem fähig zu leichtem Kunstflug. Die Räder sind etwas
klein,
so daß der Start von einer Wiese problematisch ist. Die Anlenkung
für das Bugfahrwerk war zu schwergängig und hat sich
gelöst.
Start und Landung sind trotzdem möglich. Das Material ist sehr
empfindlich.
Die Räder habe ich inzwischen durch größere ersetzt,
die gerade noch in die Radhauben passen. Die Vorderradbefestigung habe
ich neu gemacht mit besserer Federung. Das Fliegen ist sehr angenehm,
sowohl
schnell und agil als auch ganz langsam macht es Spaß. Bei der
Landung
bin ich noch am Üben. Ohne Klappen oder mit den Rudern leicht nach
unten, kann ich sehr langsam werden (ist angeblich risikoreich, ich
mach
es trotzdem). Zusammen mit dem an sich sehr guten Gleitwinkel kommt sie
aber ewig nicht runter. Mit den Rudern nach oben, kommt sie sehr
schnell
runter, ist aber etwas schwieriger zu kontrollieren.
Leider
ist sich mit der Zeit der Styrorest gebrochen und der Klebefilm hat
sich gelöst. Infolge dessen ging das Höhenruder nur noch
hoch, aber nicht mehr runter, da es sich verkantet hat. Zum Glück
gelang mir noch eine halbwegs brauchbare Landung. Jetzt habe ich
Scharniere eingebaut. Die weiteren Ruderbefestigungen werden wohl auch
noch folgen.
Mit Schwimmern.
Inzwischen
flog ich mit PRO480HS und Getriebe 1:3,3 10x7". Das ist besonders beim
Wasserfliegen eine angenehme Konfiguration. Der Schub ist sehr gut, die
Endgeschwindigkeit allerdings niedrig. 8Zellen reichen aus.
Diese niedrige Fluggeschwindigkeit wurde ihr leider zum
Verhängnis. Bei einem ruhigen Flug hat mich wahrscheinlich eine
starke Bö von hinten erwischt, woraufhin sie in einer Steilspirale
abwärts gestürzt ist. Der Rumpf ist gebrochen, der Rest ist
heil. Etwas Kleber wird zumindest die strukturellen Schäden
beheben. In Zukunft werde ich mindesten 3LiPo oder 10NiMh Zellen
verwenden, um eine höhere Propellergeschwindigkeit zu erreichen.
Auch weil die jetzt eingesetzten PRO480 mit Getriebe recht langsam
drehen. Evt. gehe ich wieder zu den "HS" über. Einer davon ist
aber defekt geworden und hat einen Regler beschädigt..
Ich habe jetzt eine Menge Landungen geübt meistens mit einem 3s
3200 LiPo, der recht leicht ist. Mit einem älteren (und
schwereren) 3s 6000 geht der Start nur gerade so, dafür bin ich
(mit zwei Unterbrechungen) 43min damit geflogen. Ein 10Z 3700GP geht
besser, ist aber deutlich schwerer.
Mit dem Getriebeantrieb kann man nach dem Start sehr steil hochziehen.
Inzwischen habe ich die Getriebe entfernt und Velkom Motoren
eingebaut. Diese kann man durchaus mit 30A (je Motor) belasten. Durch
den kleineren Prop ist auch die Geschwindigkeit kein Thema mehr. Mit
1/3 Gas kann man bequem herumfliegen. Das Gewicht dürfte sich auch
leicht verringert haben, dafür brauche ich einen kräftigeren
Regler und die Akkus sollten auch nicht zu schwach sein.
Ein Ausfall der Kontrolle hat zu einem Absturz beim Wasserfliegen geführt mit massiven Schäden.

(@) Eine
weitere Partenavia (#2). Direktantrieb mit PRO480(?). Geringe versorgte
Schäden. Einiges mußte ich nachkleben. Die Flächen sind
mit Papierbespannt, oben darüber die serienmäßige
Plastikfolie. Nicht unbedingt das richtige für Wasserflug ! Die
Schwimmer kommen wohl erst im nächsten Sommer dran. Die
Fernsteuerung habe ich gleich weiterverkauft.
Die Schwimmer habe ich jetzt für ein leichteres Modell verwendet, für das sie gerade reichen.
Eine weitere Partenavia(#3) steckt noch im Baukasten. Als Conzelmann zusperrte, hatte
ich mir sicherheitshalber noch ein Modell auf Lager gelegt. Zwischenzeitlich
gab es das Modell wieder. Dieses soll als schönes Modell für
Flugtreffen mit vorbildgetreuer Beleuchtung gebaut werden.
#4 ist ein Funliner aus etwas festerem Material, dafür ohne Fahrwerk und mit einem etwas anderen Design (Aufkleber).

Die
erste Partenavia sieht schon ziemlich übel aus. Grund genug sie
zum Kameraflieger umzurüsten. Der Antrieb wird noch getauscht
gegen etwas schnelleres mit kleineren Propellern, entweder noch
vorhandene gute Bürstenmotoren oder doch BL.
Für einen ersten Versuch habe ich ein starkes Servo in die
Kabinenhaube montiert (derzeit nur gesteckt). Das bewegt eine
ActionCam, die auf SD Card speichert und darauf habe ich meine kleine
Funkkamera befestigt, damit man die Aufnahme im Flug kontrollieren
kann. Ich habe auch einen kurzen Versuch mit FPV gemacht, allerdings
war mein Display einfach zu schlecht, was das ohnehin nicht einfache
Steuern nochmals erschwerte.
Das letzte Wasserfliegen hat der #1 den Rest gegeben. Die verbliebenen
Teile (hauptsächlich das Fahrwerk, evt. die Motoren) kommen in den
Funliner (#4). #3 und #4 sollen jetzt das scalemäßige Modell
bzw. ein Wasserflugmodell werden.
Die Reste von #1 dienen nur noch als Ersatzteillager.
Fläche #1 mit Rumpf #2 ist auch abgestürzt (kein erkennbarer Grund) und wird nicht mehr repariert.
Classic Cub40 (U.S.AirCore) [3]
QHSM Trainer aus besonderem
Material (AirCore), für Motorwechsel
vorgesehen, zu verkaufen
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
162,5cm
|
104cm
|
2610g ?
|
45,4dm2
|
g/dm2
|
600er +Getriebe ? (6,5cm3)
|
|
|
Vortex(Robbe) [-1]
Sportflugzeug, QHM, Rumpfbug
nicht vorhanden
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
cm
|
cm
|
kg
|
dm2
|
g/dm2
|
|
|
|
nach oben
Chipmunk (VMAR) [-2]
Holz Kunstflugtrainer,
QHSM, für .40er vorgesehen, Rumpf Balsa/Sperrholz, Fläche Rippe
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
158,5cm
|
106,6cm
|
3,2kg
|
36dm2
|
88g/dm2
|
Robbe Roxxy 4250-07 (53A, 920Wmax)
|
12x8"
|
5s4000
|
Eine Fläche hatte ich mal gebraucht gekauft, seitdem habe
ich nach
dem Modell geschaut und inzwischen eines günstig gefunden.
Die
Vorfertigung
ist sehr weit gediehen. Lediglich Leitwerk und Flügel brauchen
noch
etwas Kleber. Das Gewicht sollte bei 2,7-3kg liegen, Spannweite 160cm.
Laut Motocalc paßt ein FUN600-17/1:2,5 mit einem Prop im Bereich
11x8-13x10" und 14-16 SubC Zellen. Schwerpunkt und EWD soll man (nach
Meinungen aus dem Internet) genau kontrollieren, die
Flächenhälften sind evt. zu schwach verbunden.
Nachdem ich die FW190 gekauft habe, wollte ich mich erstmal an diese
Klasse rantasten und habe dazu dieses Modell aufgebaut. Der
Roxxy paßt mit einer BMI Motorhalterung genau unter die Haube.
Zuerst wollte ich 2x 3s in Serie benutzen, allerdings war der Strom zu
hoch (Akkus 10C). Daher dann die Lösung mit 5s - ich hatte auch
noch 2 passende Zellen über. Als ich zu Hause mit einem anderen
Akku getestet habe, hat der Strom mit der 13x8" genau gepaßt.
Beim Erstflug allerdings hat der Motor nach kurzer Zeit ausgesetzt. Ich
habe dann nachgemessen und mit dem Flugakku war der Strom einfach zu
hoch. Mit einem kleineren Prop ging es dann. Aber auch nicht lange. Es
fehlte einfach die Kühlung für den Regler. Daher habe ich
vorne in die Motorhaube ein Loch geschnitten. Ebenso in die
Motorplatte. Damit ist die Kühlung gut ausreichend.
Unsere Startbahn ist etwas wellig, da ist es gar nicht so einfach
die nötige Geschwindigkeit zu erreichen. In der Luft ist das
Modell gut zu fliegen. Trotz der für meinen Geschmack relativ
kleinen Ausschläge sind Rolle und Looping kein Problem. Die
bisherigen Landungen waren etwas holprig, da ich die hohe
Landegeschwindigkeit nicht gewohnt bin und wieder die Landebahn ins
Spiel kam. Vielleicht probiere ich noch größere Räder.
Die EWD habe ich nur nach Augenmaß kontrolliert und sie sah gut aus. Ich habe aber auch zwei Probleme festgestellt:
- Bei einem Trudelversuch bin ich fast nicht herausgekommen (inzwischen OK).
- Die
HR Hälften sind nur durch einen dicken Draht verbunden.
Nur eine Hälfte ist angelenkt. Wenn man das HR kräftig
durchzieht, rollt das Modell ! Ich habe jetzt eine zweite Anlenkung
hinzugefügt. Aber auch damit sollte man das HR nicht zu stark
ziehen. Die nötigen Ausschläge sind aber auch eher gering.
Das Landetraining läuft. Ich muß mich daran
gewöhnen mit höherer Geschwindigkeit aufzusetzen, da das
Modell sonst noch sehr lange weitergleitet. Die QR hochzustellen hat
nicht viel gebracht (zu wenig Ausschlag).
Bei einem Landeversuch bin ich wohl zu langsam geworden, und das Modell
ist in einen Kürbisacker gestürzt. Die Folgen sind
häßlich, die Reparatur war aber mit
verhältnismäßig geringem Aufwand möglich,
solange man mehr Wert auf das Fliegen als auf das Aussehen legt !

Nachdem die 10C Akkus relativ bald schwach wurden, habe ich jetzt 20C
in Verwendung. Durch den geringeren Innenwiderstand ist auch die
Spannung und damit Strom und Leistung gestiegen. Eine erneute Reparatur
(Landedurchsacker) wurde ausgeführt. Die Optik hat wieder mal
gelitten, das Flugverhalten ist gut wie vorher.
Das HLW wurde versteift, geklebt und teilweise neu bespannt.
Die nächste zu langsame Landung. Der Rumpf ist durchgebrochen.
Eine Reparatur steht momentan nicht an. Der Rest steht günstig :-)
zum Verkauf. Es gibt auch noch eine neue Tragfläche.
Start der Seite

Holz, QHSM, vorbildähnlich, ARF, ursprünglich für 7,5cm3
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
184cm
|
102cm
|
3400g
|
45dm2
|
75,5g/dm2
|
AXI 4120/14
|
13x6,5
|
5s2pLiPo 8000mAh
|
Nach längerem Vergleichen habe ich mir doch wieder eine Piper CUB
J-3 zugelegt. Das Graupner Modell hat ein Clark-Y ähnliches
Profil, von dem ich mir Gutmütigkeit erwarte. Der Cockpitausbau
ist recht hübsch. Die Tragflächenhälften werden zusammengeklebt, was den Transport verkompliziert. Leider ist
die Führung der Flächenverbinders nicht so exakt, daß
man ihn als Steckverbinder nutzen kann (funktionierte bei meiner
kleinen Cub). Servos in Standardgröße.
Die Akkustangen
stehen unter der Motorhaube raus, um den Schwerpunkt zu
erreichen. Ein schneller
Wechsel ist kaum möglich, da die Fenster fest eingebaut sind und
man jedes Mal die Tragfläche und die Flächenstreben
abschrauben müßte. Die Motorhaube wiederum ist angeschraubt
und der Propeller im Weg. Zum Laden und Aktivieren habe ich noch keine
vernünftige Lösung. Evt. lasse ich Kabel und Stecker unter
der Motorhaube raushängen.
Landeklappen im inneren Tragflächenbereich würden mich
reizen, ich weiß allerdings nicht, ob sie wirklich viel bringen
würden. Das Original kommt ja auch ohne aus. Auf ebay habe ich vor einiger Zeit große, noch nicht fertige
Schwimmer gekauft, die zu diesem Modell passen könnten.
Bei
www.ezonemag.com
gibt es einen guten Testbericht zu diesem Modell.
Einen weiteren bei
RCU.

So sah es nach dem Erstflug aus :-(
Der Flug verlief problemlos (FUN600-17 1:2,5, 12x8, 14Z). Kurzer Startweg (~10-15m), bequemer
Steigflug. Die Höchstgeschwindigkeit ist nicht besonders hoch,
Halbgas hält sie aber sicher in der Luft. Die empfohlenen
Ruderwege sind ausreichend für scalemäßiges Fliegen,
ich werde aber mehr programmieren. Looping geht bei Vollgas aus dem
Horizontalflug geradeso, auch Rollen sind kein Problem.
Die erste Landung zur Kontrolle des Stromverbrauchs war gut. Die zweite
Landung war gar nicht mal so schlecht, nur war gerade an der falschen
Stelle ein Grasbüschel, sie stellte sich auf die Nase und
überschlug sich. Die Schäden sind begrenzt. Den
größten sieht man auf dem Bild. Das Fahrwerk ist leicht
verbogen, Das Seitenruder ist etwas angeknackst, aber mehr ein optischer
Fehler.
Der Schub ist etwa 2,4kg im Stand. Das sollte bei dem Gewicht gut
reichen. Fürs Wasserfliegen nehme ich vielleicht eine
größerer Schraube. Der Stromverbrauch ist ziemlich hoch. Ich
bin allerdings einige Zeit mit Vollgas geflogen. Rechnerisch komme ich
auf 3:30min maximale Flugzeit - nicht besonders viel, mit sparsamem
Gasgebrauch kommt man vielleicht auf 5min. Alternativ 16 Zellen.
Die Flugdaten entsprechen ziemlich genau den vorher berechneten. Nur
der Stromverbrauchswert paßt nicht mit der maximalen Leistung
zusammen. Evt. war die Zeit falsch.
| Maximale Leistung | 580W | -> 40A
|
| Leistungsverbrauch | 30,9Wh | -> 14,5v |
| Stromverbrauch | 2,126Ah | 2:30min |
Inzwischen habe ich Schwimmer montiert. Siehe
Wasserflug.
Der Motor wurde auf einen AXI 4120/14 gewechselt. Die AXI
Motorhalterung ist recht nett, paßt aber nicht ganz unter die
Motorhaube. Ich habe die
Ecken abgefeilt. Mit 16Zellen geht es ganz gut (700-800W). Die 13x6,5"
geht subjektiv am besten. Eine 13x10" scheint weniger Schub bei mehr
Strom zu bringen. Die Flugzeit ist mir noch zu gering. Bei gemischtem
Flug komme ich auf etwa 6-7min (die 3000er SubC haben aber erst wenige
Zyklen). Wenn ich wirklich mal damit schleppen sollte, wird das wegen
der Belastung wohl noch weniger.
Ich fliege jetzt mit LiPos. Ich habe da
günstige 4000er Zellen, die nur wenig Strom vertragen (4C Dauer 8C
kurz). Als 5s2p reicht der Strom und die Spannung. Das
Gewicht ist nur wenig geringer als mit NiMh, die Flugzeit ist fast
30min im gemischtem Betrieb. Die maximale Leistung ist ca. 850-1000W.
Der Schwerpunkt laut Anleitung führt zu etwas hochstehendem
Höhenruder bei Neutralflug, ich hab ihn jetzt nach
hinten verlegt. Außerdem macht die Cub sehr gerne Kopfstände
beim
Bodenrollen. Nach der Landung muß ich kräftig ziehen - aber
ohne gleich wieder abzuheben. Auch beim Start muß man am Anfang
ziehen, sonst geht die Nase runter. Das aber ist gefährlich, wenn
man es zu lange macht, weil die Cub dann u.U. mit zu wenig
Geschwindigkeit abhebt und leicht abschmiert.
Das Fahrwerk gefällt mir noch nicht so - es verbiegt sich zu leicht. Evt. bastele ich eine richtig gefederte Version.
Das Modell kann wirklich sehr langsam geflogen werden. Zur Landung
kommt es ohne Gas zügig runter. Mit Vollgas geht es eine ganze
Weile senkrecht !

Leider habe ich es etwas übertrieben :-( Nach einem Versuch
des Messerfluges (wofür die Cub nun wirklich nicht geeignet ist),
bin ich wohl zu schnell in eine enge Kurve gegangen, und es kam zum
Strömungsabriß. Der folgenden Todesspirale bin ich nicht
mehr ausgekommen. RC, Motor und Akku sind OK, die Fläche hat nur
wenig abbekommen und ist leicht zu reparieren. Der Rumpf aber ist ab
der Flächenauflage nach vorne sehr stark zerstört. Eine
Reparatur ist aufwendig und wird nur schwer
ein optisch ansprechendes Ergebnis bringen. Den vorderen
Teil wird man teilweise neu aufbauen müssen.
Evt. werde ich mir das Modell noch einmal kaufen, da der
Preis durchaus erschwinglich ist, und dann auf Kunstflug verzichten :-)
Die Piper Cub Story geht
weiter.
Und evt. auch hier:

Diesen
Rumpf habe ich gebraucht gekauft. Er ist nicht sehr schön,
enthält aber schon eine Schleppkupplung. Allerdings ist er etwas groß für die
verbliebene Fläche. War wohl für ein 2,00-2,10m Modell.
Start der Seite
Spitfire (Ripmax) [6,2,-1,-1]

Balsa, QHSM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
124cm
|
100cm
|
1500g
|
dm2
|
g/dm2
|
AXI 2820/10
|
10x7" ?
|
3s3200
|
Ein Warbird aus Balsa. Das Modell ist sehr schön
bespannt. Kein Fahrwerk. Das Modell ist recht schwer, fliegt aber trotzdem auch langsam.
Leider war die Verpackung nicht OK, daher sind die Flächenohren
abgeknickt und es gibt Löcher auf der Oberseite. Fliegen tut sie
trotzdem. Natürlich werde ich sie noch reparieren. Der
erste Antrieb(MPJet AC28/10-13) war leider etwas langsam. Mit dem AXI 2814/10 und 8 Zellen geht es schon besser, das
Gewicht ist aber etwas hoch. Außerdem habe ich jetzt wegen der
Landungen eine Klappschraube drauf.
Das Flugverhalten ist sehr gut. Sehr neutral, auch im Rückenflug
trotz starkem V. Das Seitenruder braucht man im normalen Flug kaum.
Durch Transport oder zu heftiges Fliegen hatte sich eine
Höhenleitwerksseite gelöst, die Landung war aber noch OK. Ich
habe das Modell auch einmal beim Hangsegeln probiert. Es ging gar nicht
so schlecht, nur die Ruderwirkung war eher schwach. Bei der Landung gab
es kleinere Schäden, die inzwischen repariert sind.
Eine weitere Spifire sehr ähnlicher Bauweise ist inzwischen
dazugekommen, bleibt aber vorerst im Karton. Außerdem noch 2
Rümpfe und eine Fläche, die schon einiges abbekommen haben und
deren Vorbesitzer nicht glücklich mit dem Modell wurde.
Dann noch eine Fläche eines verunglückten Modells, die noch
nagelneu aussieht. Die habe ich an Modell #1 angepaßt, so
daß das Aussehen etwas verbessert ist. Anscheinend ist es aber
nicht exakt die gleiche Fläche, evt. eine Weiterentwicklung im
Rahmen der Modellpflege. Das Profil paßt nicht ganz an den Rumpf.
Es bleibt hinten ein kleiner Spalt. Die Flächenenden sind nun aus
einem Balsavollholz geschliffen. Das erhöht die
Widerstandsfähigkeit enorm. Das Flugverhalten hat sich nicht
merkbar geändert.
Start der Seite
Robin (Simprop) [3]

QHSM, Balsa/GfK
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
127,5cm
|
cm
|
2500g ?
|
dm2
|
g/dm2
|
AXI2826/10 ?
|
|
10-14SubC, 3-4LiPo
|
Das Modell hatte beim Vorbesitzer einen Absturz - einiges ist ersetzt oder repariert oder muß noch hergerichtet werden.
Fieseler Storch (Aviomodelli, Mantua Group, Krick) [2,2]

(@) QHSMK, Balsa, Fläche Styro/Balsa
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
208cm
|
140cm
|
4900g ?
|
~56dm2
|
~87g/dm2 ?
|
AXI ?
|
|
|
Eine Menge Holz, das wird noch eine längere Aufgabe. Die
geschätzte Flächenbelastung ist etwas hoch, evt. kann man
noch was am Gewicht machen. Zum ersten Baukasten mit der Styrofläche kam jetzt noch einer mit der Rippenfläche dazu.
Piper Cub (Pichler) [2]
Holz, QHSM, vorbildähnlich, ARF, ursprünglich für 6,5cm3
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
180cm
|
120cm
|
3400g ?
|
45dm2 ?
|
g/dm2
|
AXI 4120/14
|
13x6,5
|
5s2pLiPo 8000mAh
|
Die schwer beschädigte
Graupner Cub wird durch diese ersetzt. Da
ich noch andere Modelle ähnlichen Aufbaus habe (DO27, Beaver,
Rascal40, MentorMPX, Kadett), ist
der Bau erstmal zurückgestellt. Nachdem die DO27 allerdings
wiedereinmal schwer beschädigt ist und die Beaver mehr als
Wasserflugzeug dienen soll, rückt sie auf der
Prioritätenliste wieder vor.
DD1 (Simprop ?) [-1] -> Tommy Multiplex

Holz, QHSM, vorbildähnlich, ursprünglich für Verbrenner
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
140cm
|
cm
|
3400g ?
|
dm2 ?
|
g/dm2
|
HP300 A3
|
13x10
|
5s2pLiPo 8000mAh
|
Doppeldecker, recht schwer, geht sauber durch die meisten Manöver.
Der Akku ist leider nicht ganz in Ordnung. Der Schwerpunkt sitzt noch zu weit hinten.
Wenn ein etwas schwererer Empfängerakku nicht reicht, muß
ein schwererer Motor her. Beim Akku bin ich ander Grenze (Ort,
Gewicht). Etwas mehr Schub wäre auch angenehm. Das Modell habe ich gebraucht mit Servos gekauft.

Und so sieht es jetzt aus :-(
Das Höhenruderservo hat komplett den Betrieb eingestellt. Evt.
auch andere Funktionen, aber in den letzten Momenten wollte ich nur noch
die HR-Funktion verwenden. Aus mehr als 10m ist er fast senkrecht
in den Acker gestürzt.
Die Schäden sind nicht einmal so groß, was ich auf folgende Tatsachen zurückführe:
- Aufgrund der hohen Temperaturen war der gepflügte Acker recht weich und nicht gefroren (Januar)
- Das massive Alufahrwerk hat einen großen Teil der Bewegungsenergie aufgenommen
- Auch die Motohaube hat sich praktisch aufgelöst.
- Der Motor war nur (provisorisch) mit relativ dünnen 3mm Gewindestangen befestigt und hat sich so einfach weggebogen.
- Der Rumpf ist sehr massiv gebaut (Gewicht :-( )
- Bei den Flügelbefestigungen haben sich teilweise die Schrauben gelöst, teilweise die Befestigungsbrettchen
- Die Flügelverbinder sind aus der unteren Fläche sauber rausgebrochen
Der Wiederaufbau ist also gut möglich. Auch die Elektrik scheint
keine Schäden zu haben. Außer den Servos, die ich aber in
jedem Fall austauschen würde.
nach oben
Focke Wulf FW190 (Kyosho) [4]

(@) Gfk,Styro/Holz, QHSM, ARF, EZFW
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
165cm
|
135cm
|
4800g
|
43dm2
|
110g/dm2
|
AXI4120/14 o.ä.
|
14x10"
|
6sLiPo 4000-10000mAh
|
Das Modell hat eine sehr hohe Flächenbelastung. D.h. Start und
Landung müssen eher schnell erfolgen. Der Propeller ist in der
Größe begrenzt, da das Fahrwerk im Vergleich zum Original
nur 2/3 der Höhe erreicht. Zum Erreichen des Schwerpunkts
müssen Motor und Akku ganz nach vorne. Ich rüste nach den Erfahrungen mit der Chipmunk und der DO27 sicher noch
Landeklappen nach.
DO27 (VMAR) [-2]

Holz, QHSMLK, ARF
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
172cm
|
127cm
|
3700g
|
46,4dm2
|
79,7g/dm2
|
ProPower4120-06
|
11x7"
|
6sLiPo 4000mAh
|
Trotz des Gewichts soll das Modell (auch durch die
Landeklappen) sehr
einfach und langsam zu fliegen sein. Die Plastikteile lösen sich
schon etwas auf. Für den Erstflug hatte ich keinen passenden
Propeller, nur einen zu kleinen. Mit dem AXI4120/14 10x7" betrug der Strom
33A(700W) und der Schub 1,5kg. Der Start braucht schon etwa 20-30m. Das
Verhalten ist träge aber nicht unangenehm. Die Landung
ist unproblematisch. Der Akku ist schwer erreichbar hinter der Motorplatte.
Beim
2.Startversuch ist mir der Regler abgebrannt, die Ursachensuche
läuft noch. Nach weiteren Problemen mit diesem Typ Regler (bei
anderen geht es) sehe ich das Problem nur dort, evt. beschränke
ich mich auf 5s für diesen Regler !?
Das Landen ohne Klappen erfordert recht hohe Geschwindigkeiten. Mit
Landeklappen dagegen kann man das Modell sehr langsam machen.
Beim letzten Flug schienen die Servos zeitweise einzufrieren. Laut
Spannungsanzeige war der Empfängerakku aber OK. Ich verwende jetzt
einen größeren 5Zeller (immerhin 6 Servos) und einen
zusätzlichen RX-Elko. Auch das hat nichts gebracht. Mit einem
DS-PCM Empfänger hatte ich jetzt keine Probleme mehr. Allerdings
ist das Fahrwerk zu weich. Auf unserer Graspiste geht sie fast immer
auf die Nase bei der Landung. Daher habe ich das Drahtfahrwerk gegen
ein Alu Flachprofil Fahrwerk getauscht. Etwas optische Anpassung
erfolgt nach dem Test.
Das Landen und Fahren mit dem starren Fahrwerk geht viel besser.
Allerdings ist es bei einer etwas härteren Landung
herausgebrochen. Das Brett im Rumpf war gerade mal 5mm stark, da
mußte ich nacharbeiten. Entsprechende Verstärkungen sollte das jetzt gut halten.

Als nächstes hat das Motorkreuz nachgegeben. Der F-Schlepp kam
nicht mal einen Meter weit, als der Motor sich seinen Weg unter der
Motorhaube heraus gesucht hat. Das Original Motorkreuz war wohl nur aus
Hartpapier und dann noch mit Löchern förmlich perforiert. Ich habe
einen Ersatz aus 3mm Duraluminium gebaut.
Die Motorhaube habe ich nur oberflächlich zusammengeharzt - nicht schön, reicht aber erstmal zum Fliegen.
Und wiedereinmal ist das Fahrwerk ausgerissen. Zugegeben, die Landung war ein wenig hart...
Mit den 6s8000 hat sie jetzt 4,4kg 94g/dm2 :-(

Dejavu
! Wieder ist der Motor beim Start ausgerissen. Diesmal etwas weiter
hinten. Eine Reparatur ist noch fraglich, wenn auch kein Problem.
Tiger Moth (Simprop) [7]

Holz, QHSM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
128cm
|
103cm
|
1820g
|
46dm2
|
39g/dm2
|
Robbe Roxxy 3536/06
|
10x7"
|
3sLiPo 8000mAh
|
Ein reiner Holzbau (außer Motorhaube) mit vielen Verspannungen,
auch die Heckruderanlenkungen sind mit Stahlseilen ausgeführt. Die
HR sind leider ein wenig verzogen, mal sehen ob ich das mit dem Föhn noch
hinbekomme. Die Anleitung ist in einigen Bereichen sehr dürftig.
Die Motorisierung ist ausreichend, aber sicher nicht übertrieben.
Evt. liegt das auch am schon älteren Akku.
Der Erstflug war sehr wackelig, da ich den vorgeschriebenen Schwerpunkt
nicht ganz erreicht habe (zu weit hinten). Ein sonderbares
Flugverhalten war wohl durch den falschen Schwerpunkt bedingt. Beim
Looping wollte das Modell bei 180° und bei
270° nicht weiterdrehen und ich mußt stark am HR ziehen.
Mit dem Akku im Bereich
hinter dem Motorspant geht es sich nicht recht aus. Größere
bringt man wegen der Länge kaum unter. Ich setze jetzt XION (ähnlich KONION)
Zellen (3p3s) ein, wobei 2x 3p unter der Motorhaube
untergebracht sind.
Trotz ordentlicher elektrischer Werte ist der Schub
unbefriedigend. Evt. gehe ich auf 4s3p XION über. Der
Schwerpunkt stimmt aber so. Es könnte auch sein, daß der
Motor einfach unterdimensioniert ist und somit der Wirkungsgrad im
Betrieb in den Keller geht.
Mit
einem etwas größeren Motor geht es besser, allerdings habe
die Akkus ein Problem. Die verwendeten XION brechen in der Spannung
stark ein.
Ich setze jetzt einen 8000mAh/3s/5C Akku
ein. Dafür habe ich eine große Öffnung in den
Motorspant geschnitten, damit der Akku weit vorn den Schwerpunkt auf
den richtigen Punkt bringt. Der Strom mit diesem Akku ist zwar kleiner
als bei einem 3s4000 20C, aber noch ausreichend. 15min zügiger
Flug sind so möglich. Auch ein Pilot wurde eingesetzt.
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ME109 (Tiedeken) [2]

(@) Holz, Fläche Styro Balsa beplankt, QHM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
100cm
|
cm
|
1000g
|
dm2
|
g/dm2
|
|
|
|
Ein Combat Modell vorgesehen für einen 2,5ccm Motor. Wird zeitweise über ebay verkauft.
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FW190 (MS-Composit) [6,4]

EPP, QHSM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
95cm
|
cm
|
406g
|
dm2
|
g/dm2
|
Pichler Boost10
|
8x6"
|
3s1600
|
Ein Modell einfach zum Rumfetzen. Oder auch mal zum Vollkontakt Combat :-)
Zum Versteifen der Flügel gibt der Hersteller an, Schnüre in
Nuten oben und unten zu legen und mit Sekundenkleber zu tränken.
Das erhöht zwar die Steifigkeit, war mir aber deutlich zu wenig.
Also habe ich die üblichen 3x1mm CfK Profile verwendet. Wegen der
leichten V-Form allerdings geteilt und in der Mitte verklebt. Der Rumpf
hat ebenfalls CfK Profile bekommen.
Der EFlite Motor wurde gegen einen Roxxy getauscht, der etwas mehr
Schub aber
zu wenig Endgeschwindigkeit bringt. Also habe ich einen passenderen
gesucht. Der Boost10 mit einerm größeren Akku geht richtig gut ab. Jetzt merkt man aber schon ab und an, wie sich das
Modell verzieht und verdreht. Da es aber mehr für Combat als
für Kunstflug gedacht ist, kann man das akzeptieren.
Beim Ballonstechen wurde die #1 schwer beschädigt und repariert.
Mig3 (?) [2]

Holz/GfK, QHSLKM, Einziehfahrwerk
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
176cm
|
130cm
|
5kg ? (3,04kg leer)
|
50dm2
|
102g/dm2 ?
|
DUCI 475 kv
|
15x10"
|
6s8.000
|
Eine ähnliche Größe wie die FW190. Eigentlich wollte
ich kein weiteres Modell dieser Art kaufen, aber der Preis am Flohmarkt war
einfach zu günstig. Der optische Zustand ist mies. Also ein weiteres Modell als Vorbereitung auf die FW190.
nach oben
Beaver (Protech) [-1]

Holz, QHSM, zu verkaufen
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
102cm
|
71,5cm
|
800g ?
|
17dm2
|
g/dm2
|
28P14
|
8x5"
|
3s2100
|
Das Modell soll noch Schwimmer bekommen und möglichst
vorbildgetreu aufgebaut werden. Das Design ist schon recht nahe an
einem real existierenden Flugzeug (u.a. "Men In Trees"), von dem es auf WIKI gute Bilder (
1,
2) gibt.
Der Aufbau ist nicht allzu schwierig. Allerdings gibt es einige Punkte zu bemängeln.
- Die Motorhaube und die Cockpitverglasung sind aus recht
sprödem, bemaltem Plastik. Schon beim Schneiden ergaben sich
einige Risse. Auch ein Crash hat gleich zum Splittern der Motorhaube
geführt.
- Zum Akkuwechsel muß man die Tragflächenschrauben und die der Streben lösen.
- Die Metallteile der Streben müssen noch schmaler gemacht werden, da sie sonst nicht passen.
- Die Fahrwerksverkleidung hat oben keinen rechten Abschluß
und sieht etwas komisch aus. Die Fläche wurde nach Anleitung und
sehr sorgsam verklebt und ist trotzdem etwas verzogen.
- Zum Erreichen des Schwerpunkts brauche ich einen 3s2100 ganz vorne
Der erste Flugversuch endet in einem Kornfeld. Nach einigen Wacklern im
Flug war die Kontrolle komplett weg. Anscheinend war der Regler
überhitzt. mehrere Transistoren hatten sich ausgelötet ! Nur
die Motorhaube ist gesprungen und die Motorbefestigung mußte ich
nachkleben.
Der zweite Flug lief besser. Das Flugverhalten war gut, Rollen eher
langsam, Looping OK. Leider bin ich bei der Landung zu langsam
geworden, und sie ist mit einer Fläche durchgesackt. Das HLW hat
einen leichten Knacks und die Motorhalterung ist wieder gebrochen.
Beaver (VMAR) [6]

Holz, QHSLKM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
182cm
|
120cm
|
3,7kg
|
dm2
|
g/dm2
|
HP300-30 A3
|
14x8"
|
4s 4800
|

Das Modell kam recht komplett ausgestattet von ebay. Einige
Gebrauchsspuren. Das Fahrwerk war nicht vorbildgetreu. Im weiteren soll
das Modell auch Schwimmer bekommen.
Ich habe jetzt ein eckigeres Fahrwerk, das näher am Original ist,
montiert. Die Blitzlampen des Vorbesitzers kamen raus. Einerseits befürchtete ich
Störungen, andererseits sind sie im Maßstab viel zu
groß.
Das Flugverhalten ist gut, der Antrieb etwas schwach (13x10" 2blatt) - es
gibt kaum Reserven. Wenn ich den 4s Akku weiterverwenden will,
muß ich Motor oder Prop ändern. Mal sehen wie die
Meßwerte sind. Viele Beaver verwenden einen 3blatt Propeller. Meine jetzt auch.
Fürs erste habe ich die Flächenstreben entfernt, sie kommen aber wieder dran.

Und das war eine schlechte Idee !!! Die Flächensteckungen sind nur
aus recht schwachem Balsa und nicht dazu gebaut die Flächen ohne
Streben zu halten. Bei den größeren Modellen habe ich auch
einen entsprechenden Hinweis in der Anleitung gefunden. Unter diesen
Umständen hatte ich noch großes Glück, daß sich
die Flächen nicht im Flug verabschiedet haben.
Ich habe die
entstandenen Schäden geklebt und werde nur noch mit den Streben
fliegen, die noch eine bequemere Befestigung bekommen sollen.
Mit Schwimmern funktioniert sie gut. Allerdings ist der HP300-30 A3 da
schon ziemlich an der Grenze. Ein leistungsfähigerer Motor soll
kommen. Bei Langsamflug kann es zu plötzlichem Strömungsabriß kommen. Da muß man etwas aufpassen.
BF-109G (Graupner) [2]

(@) Schaum, QHSM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
91cm
|
66,5cm
|
420g
|
dm2
|
g/dm2
|
|
|
3s
|
Predator (?) [2]
Holz, QHSM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
160cm
|
90cm
|
700g
|
dm2
|
g/dm2
|
400er
|
8-9"
|
3s
|
Nemesis (Staufenbiel u.a.) [4]

Reno Racer, Rumpf Gfk, Fläche Styro beplankt, QHSM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
125cm
|
cm
|
1500g
|
28dm2
|
53,6g/dm2
|
FUN600/18
|
8x5"
|
3s LiPo 4000 20C
|
Als Hersteller/Vertrieb wurde auch Kyosho und Hype angegeben. Entgegen
einiger Meinungen aus dem Internet war der Start unkritisch, etwas SR
nach rechts reicht. Ebenso das
Flugverhalten und die Landung. Mangels Anleitung mußte ich den
Schwerpunkt schätzen und habe ihn zum Glück sehr gut
getroffen. Die gewählte Motorisierung mit ca. 500W reicht nicht
für senkrechtes Steigen, aber die Geschwindigkeit auf der Geraden
ist ausreichend. Die Kühlung des Motors erscheint mir etwas
sparsam, da muß ich noch Messungen durchführen. Zum
Akkutausch muß man die Fläche abmontieren (3 Schrauben), was
recht lästig ist. Evt. rüste ich ein Lade- und
Einschaltbuchse außen nach.
Das langsame Rollverhalten ist schlecht. Ohne Hecksporn/rad
läßt es sich fast nicht um die Kurve lenken. Daher hat das
Modell jetzt ein lenkbares Heckrad erhalten.
Der Akku wird sehr heiß, da man generell mit viel Gas fliegt.
Vorne gibt es eine Belüftungsöffnung. Evt. braucht das Modell
noch eine Entlüftung weiter hinten. Ein besserer Akku mit mehr Reserven wird kaum warm.
Das Modell wurde verkauft und kam nach einiger Zeit wieder zurück
:-) HR/SR Servos fehlen. Außerdem hatte es einige Abstürze,
die hauptsächlich an der Motorhaube Spuren hinterlassen haben.
Als Wasserflugzeug
T34 - Mentor [2]

Holz, QHS(EZFW)M
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
148cm
|
116cm
|
2800g
|
35,5dm2
|
75g/dm2
|
|
|
4-6s LiPo
|
Ein optisch sehr schönes und detailiertes Modell. 3 Bein
Einziehfahrwerk (mechanisch/elektrisch). Ein Ersatz für die
Chipmunk.
Hier gibt es noch eine kleine Variante.
BF109 (Pichler) [6]

Holz, QHS(EZFW)M
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
154cm
|
112cm
|
2,8kg ?
|
dm2
|
g/dm2
|
(Pulsar60??? (610 RPM/V, 310g, 60A-Wirk.g.86%,55mm lang) Herstellerangabe) -> PP4120/6
|
12x6" (in Zukunft 12x8" oder 12x10")
|
5s >3000
|
Ein optisch sehr schönes und detailiertes Modell. 2 Bein
Einziehfahrwerk (mechanisch/elektrisch). Das Fahrwerk wird von einem
180° Fahrwerksservo bewegt. Der Motor muß noch etwas
zurückversetzt werden. Es gibt keine Angaben zur Unterbringung des
Akkus. Die Klappe oben hinter der Motorhaube erlaubt zwar einen guten
Zugang, die Servos weiter hinten erlauben aber nur recht kurze Akkus.
Das Flugverhalten ist exzellent. Mit der 12x6" habe ich etwa 42A und
knapp unter 800W im Stand. Start und Landung ohne Probleme, in der Luft
alles bestens. Das Bodenhandling ist gut, da das Fahrwerk sehr weit
nach vorne steht.
Morava L200 (Hype/Kyosho) [2]

Holz,GfK,Styro , QHM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
148cm
|
cm
|
kg
|
dm2
|
g/dm2
|
|
|
|
GfK Rumpf und Styro Balsa Flächen, Motorhauben aus Plastik. Es ist
kein Fahrwerk vorgesehen, so allerdings wären die Motorhauben sehr
gefährdet. Also ein Fahrwerk. Am besten gleich ein Einziehfahrwerk
- Platz ist genug - Gewicht ?. Das SR ist nicht angelenkt. Könnte
man evt. mit den Motoren kompensieren.
Cessna (?) [3]

Holz, QHSLkM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
179cm
|
cm
|
4kg ?
|
47dm2
|
g/dm2
|
PP 4120-6 ?
|
15x9"
|
6s
|
Ein optisch nicht sehr schönes Modell, das schon einiges
mitgemacht hat. Schwer, aber für die Größe und Art
akzeptabel.
Nakajima Hayabusa (fmt) [6]

Holz, QHM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
cm
|
cm
|
g
|
dm2
|
g/dm2
|
Boost30
|
10x7"(10x5")
|
3s 2200
|
Ein Aircombat Modell nach Plan gebaut. Das einzelne QR Servo bedingt
leider eine recht unpräzise Anlenkung, das muß geändert
werden. Start und Landung unkompliziert.
Cessna2 (?) [6]

Holz, QHSM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
158 (165?)cm
|
125cm
|
3,1kg
|
36,5dm2
|
87(?)g/dm2
|
AXI4120/14
|
13x7"
|
4s 3000+
|
Ein recht schönes Modell, das aber leider Schäden am Fahrwerk
und am SLW hat. Cessna2 ist kein Typ sondern nur meine interne
Zählung. Es ist eine Cessna 182. Das SLW habe ich mechanisch
geflickt, die Bespannung aber nur mit Klebeband fixiert. Das Akkufach
ist zu klein, hier muß ich umbauen. Provisorisch habe ich 2x 3s
genommen und halbwegs fixiert.

Der Testflug war problemlos, allerdings haben sich die Schäden am
Fahrwerk als gröber herausgestellt als vermutet. Die bestehende
Reparatur hat sich aufgelöst.
Außerdem war der gemessene Strom recht hoch, da ich in den
vorhandenen Akkuschacht nur einen 3s bekommen habe mit dem 2. 3s Akku
daneben.
Das Fahrwerk wurde verstärkt, aber auch hier ist das Finish noch
offen. Beim Akkufach habe ich eine Seite entfernt und kann jetzt auch
dickere Akkus nutzen.
Der nächste Flug ging gut bis der Motor aussetzte. Zum Glück
war ich in einer günstigen Position und konnte leicht landen.
Es roch schon "elektrisch". Anscheinend ist eine Windung am Motor
abgebrannt, wieso !? Der Strom beim Vollgastest war mit 55A(5s) zwar
hoch aber noch im Rahmen. Nach dem Flug wurde ein Maximalstrom von 88A
angezeigt. Der Motor wurde vor längerer Zeit gebraucht gekauft und
noch nie benutzt. Ich habe jetzt die modernere Variante des gleichen
Typs eingebaut.
Anscheinend hat auch der Regler etwas abbekommen. Nach dem Einbau lief
der Antrieb im Leerlauf. Am Feld aber nur noch Ruckeln. Der Elko auf
der Eingangsseite war ab, evt. nur das ? Man sieht keine Hitzespuren an
den MOSFETs.
Auf jeden Fall habe ich einen neuen Regler genommen. Mit 5s waren
50-60A, mit 4s etwa 40A (Durchschnittsstrom etwa 23A, max. ~630W). Also
jetzt 4s, da ich den Propeller nicht größer machen kann (3s)
und nicht kleiner machen will (5-6s). Damit steigt sie etwa mit
45°, der Motor wird kaum warm (ohne Haube). Die Haube hat noch ein
paar Ausschnitte bekommen um die Wärme besser abzuführen.
Jetzt kann ich mir Gedanken über die
Bespannung machen. Evt. erstmal nur etwas Farbe als Provisorium.
Außerdem wäre eine Lademöglichkeit von außen
angenehm. Ein externes Akkufach dürfte zuviel Aufwand sein.
TwinOtter (BMI-VMAR) [2]
Holz, QHSM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
150cm
|
cm
|
1,5kg
|
33dm2
|
45g/dm2 ?
|
Roxxy 2827/26 ?
|
9x7" 3blatt
|
3s 2200 ?
|
Ein optisch recht hübsches Modell.
ME-109 (Ripmax) [6]

Holz, QHSM
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
122cm
|
cm
|
g
|
dm2
|
g/dm2
|
Aeolian 1250kv
|
~10"
|
3s3500
|
Die gleiche Serie wie die Spitfire, aber mit 2 QR Servos. Der Antrieb
ist vom Vorbesitzer für 4s5000
vorgesehen, was mir etwas zu stark erscheint. Außerdem werde ich
wohl zur Vorsicht eher einen Klapppropeller montieren. Da der Motor
auch eine krumme Welle hatte (vermutlich bedingt durch die starre
Latte), habe ich ihn gegen einen schnelleren getauscht. Hier muß
ich noch messen, da der maximale Strom höher ist als erwartet. Die
Motorhaube ist beschädigt, der Motorträger umgebaut. Der
Kabinenbefestigung mit Magnet traue ich nicht ganz.
Das Flugverhalten ist etwas
kritischer als bei der Spitfire, aber noch gut beherrschbar. Handstart (vom Piloten) ist etwas wackelig, aber OK.
Cessna 400 Corvalis (Hype) [5]

EPP?, QHSMLK
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
140cm
|
cm
|
|
dm2
|
g/dm2 ?
|
BL
|
?
|
3s 2200
|
Ein recht hübsches Modell. Kleinere Macken am Rumpf, Licht,
gelenktes und gefedertes Bugfahrwerk. Je ein Servo für QR und LK.
Die QR haben nur begrenzt Wirkung, die LK gehen sehr gut. Das Modell
fliegt sehr schön und auch langsam. Das Fahrwerk funktioniert auch
bei etwas mehr Gras (siehe Bild). Der Spinner ist etwas unwuchtig,
wodurch bei höheren Drehzahlen Vibrationen entstehen.
Die Blitzer an den Flächenenden habe ich leider außer
Gefecht gesetzt, da ich den nicht codierten Stecker falsch herum
eingesteckt habe. Die Elektronik besteht aus einem eingegossenen Chip,
also nicht zu reparieren, ich werde wohl einen Ersatz basteln.
Die Flächen sind teilbar, allerdings müßte man dann
jedesmal die QR und LK Anlenkungen wieder anschrauben und einstellen.
Daher lasse ich sie zusammen. Auch komplett montiert läßt
sich das Modell noch gut transportieren.
nach oben
Ausgemusterte und verkaufte Modelle:
Piper Cub [0]

Motorflugzeug, QHSM, beschädigt , Reste verkauft
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
~130cm
|
cm
|
kg
|
dm2
|
g/dm2
|
|
|
|
Eigentlich als Verbrennertrainer (mit Verbrennermotor) gekauft, habe
ich sie mit einem Elektromotor ausgestattet, weil ich sie
mit Schwimmern für den Wasserflug nutzen wollte. Leider hat schon
der Erstflug nach wenigen Sekunden zu einem kapitalen Absturz
geführt.
Ich habe ich sie dann mehrmals repariert. Ich hatte nur einen
brauchbaren
Flug, der aber auch nicht das wahre Vergnügen war. Evt. reicht die
Leistung nicht - obwohl der gleiche Antrieb beim E-Flux problemlos
funktioniert
(fast gleiche Daten). Nach Gesprächen mit anderen Piper Besitzern
scheint man eine ziemlich hohe Geschwindigkeit bei den verwendeten
Profilen
zu brauchen.
Jetzt habe ich eine größere Variante (1,8m statt
1,3m).
ME-163(ACT) [0]
QHM,
verkauft, Styro, verkauft
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
70cm
|
~35cm
|
ca.400g
|
dm2
|
g/dm2
|
Speed400
|
Günni
|
8x500
|
Das Model ist recht leicht zu bauen und ein einfacher 400er reicht
völlig.
Ich hatte 8x500AR drin. Das Fliegen ist äußerst rasant. Die
Rollen waren sehr schnell. Looping habe ich allerdings kaum sauber
hinbekommen.
Später hatte ich dann große Probleme das Modell
überhaupt
zu starten. Auf jeden Fall hatte ich keine Lust mehr mich zu
ärgern.
Depron,
lackiert,
QHM, Antrieb mit 280er direkt, recht klein, verkauft
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
59,5cm
|
63,6cm
|
250g(?)
|
dm2
|
g/dm2
|
~250
|
~5"
|
2xLipo
|
Wie man sieht war mein Erstflug nicht sehr erfolgreich :-)
Inzwischen
geht er nicht schlecht, allerdings auch nicht gerade berauschend.
Für
einen passenden Schwerpunkt mußte ich 30g Blei in die Spitze
geben
und das bei etwa 300g Abfluggewicht. 2x1500Lipo. Die Befestigung des
Antrieb
ist bei fast jedem Flug ausgerissen. Ein Auschnitt vorne soll die
Temperatur
senken.
Der 1500Lipo war wohl schon etwas mies und außerdem zu schwer.
Mit einem 2x640 geht es wesentlich besser. Looping ist kein Problem,
Rollen sind etwas langsam. Die Fläche wurde noch mit CfK
Flachstäben verstärkt, da sie sich doch sehr durchbiegt.
nach oben
(@) Styro, QHSM,
400/480er(Getriebe), verkauft
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
98,6cm
|
82,8cm
|
>870g
|
18,3dm2
|
>47g/dm2
|
480 3:1
|
|
10Z
|
DO (privat) [-2]

QHM, Styro Rumpf, Flächen Balsa bespannt
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
174cm
|
cm
|
1500g ?
|
dm2
|
g/dm2
|
4x Speed400/7,2V
|
kl.Günther
|
8-10SubC, 3LiPo
|
Dieses Modell ist mir bei einem Flohmarkt zugelaufen. Der Rumpf wirkt
recht groß im Verhältnis zur Fläche. Er ist einer DO
(?) nachempfunden, die allerdings nur 2 Motoren hat. Die Bauart des Rumpfs ist
recht empfindlich, im Flug aber fest genug. Der Standschub ist
beträchtlich, Getriebe sind nicht nötig. Die Landung ist
problemlos, sollte aber auf einer glatten weichen Fläche
stattfinden.
Das Flugverhalten ist angenehm, lediglich in langsamen Kurven muß
man aufpassen. Das Segelverhalten ist sehr gut, die maximale
Geschwindigkeit aber begrenzt. Der Durchschnittsstrom ist etwa 22A bei
gemischtem Flug (40-45A max). Daher sollte der Akku nicht zu klein sein.

Durch einen Absturz (HR Ausfall) wurde der Rumpf
größtenteils zerstört. Die Flächen haben nur
geringe Schäden. Die Reste werden in einem experimentellen
Wasserflugzeug weiterverwendet.
Spitfire (Simprop) [0]

(@) Styro, QHSM, verkauft
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
107cm
|
84cm
|
800g
|
23,5dm2
|
34g/dm2
|
Speed400/480 1:3
|
9x6-10x7"
|
8-10NiMh, 3KONION
|
Ein Warbird aus Depron (o.ä.). Das Modell ist sehr schön
lackiert, gute Aufkleber. Das Fahrwerk stört etwas den optischen
Eindruck. Wegen der Scalemäßigen Abmessungen etwas stall
gefährdet. Das Modell wurde auch von Astra und Scorpio angeboten.
Concorde (Robbe) [0]

Elapor, QHM, 2xSpeed400, verkauft
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
80cm
|
cm
|
722g
|
24dm2
|
30,1g/dm2
|
2xSpeed400
|
kl.Günther
|
3s2000
|
Ich habe zwei kleine Servos hinten in der Nähe der ungeteilten
(bzw. verbundenen) Ruder eingebaut. Dadurch ist der Schwerpunkt weit
nach hinten gewandert. Mit 7 oder 8zelligen SubC ging sich das nicht
aus, mit Lipo erst recht nicht. Ich hab den Akku jetzt vorne im Bug,
was eine sehr vorsichtige Landung erfordert, die aber kein Problem ist.
Die Öffnungen für Empfänger, Regler und Servos sollen geklebt werden, was recht unpraktisch ist.
Wie ich schon im Internet gelesen hatte, tritt ein manchmal ein leichtes Wackeln um die
Längsachse auf, das aber beim Fliegen nicht wirklich stört.
Ich mache dafür die übertriebene V-Form verantwortlich, die
ein Delta normalerweise nicht braucht. Rollen gehen mit meinen
Einstellungen sehr gut, Loopings nur recht
träge und langsam, Rückenflug gar nicht. Flugzeit 6-7min.
P51 Mustang (?) [0]

Styro, QHM, getauscht gegen ein Gemini(MPX)
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
106cm
|
cm
|
700g leer
|
18dm2
|
g/dm2
|
AXI2814/12 ????
|
9x6"
|
3sLiPo 3200mAh
|
Ein gebrauchtes Modell. Die Anlenkungen der QR vom Zentralservo
mußten erst überarbeitet werden. Das Flugverhalten ist OK,
meine ersten Ausschläge waren viel zu groß. Anscheinend ist
das Modell für einen recht schweren Motor ausgelegt. Ich
mußte einige Ausschnitte vornehmen um den Akku weit genug nach
vorne schieben zu können.
Pilatus Porter (Jamara) [0]

Holz, QHSWKSKM, verkauft
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
240cm
|
cm
|
7,8kg
|
84dm2
|
93g/dm2
|
PP5330-9
|
17x10"
|
8s10.000
|
Ein weiteres gebrauchtes Verbrennermodell. Zustand: nicht
schön,
technisch aber OK. Damit habe ich meine selbst gesetztes
Größenlimit schließlich doch überschritten. Der
Erstflug war unkritisch trotz des zu weit hinten liegenden Schwerpunkts. Das
Heckrad ist noch zu wackelig und die Bespannung des HLW hat sich
langsam abgelöst. Der Schub reicht gut aus (Schleppen ?) mit der
17x8" - ca. 45A, 1250W. In Zukunft soll aber eine 17x10" verwendet
werden. Flugzeit 12min - 4800mAh. Beim Landen ist das Modell stark
gesprungen: Schwerpunkt, Fahrwerk, Flugkünste ?
Bei einer etwas holprigen Landung ist das Fahrwerk gebrochen.
Außerdem hat der Rumpfboden nachgegeben. Das wurde geklebt. Beim
Transport ist das HLW abgeknickt. Ich habe es jetzt auf abnehmbar
umgebaut.

Motordom
YAK54 [0]

(@) GfK/Holz, QHSM, verkauft
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
180cm
|
cm
|
leer 4,5kg
|
dm2
|
g/dm2
|
|
|
|
Das Modell war gebraucht recht günstig, aber schwer.

(@) Delta,
Depron, 400-480er, QHM, verkauft
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
50cm
|
75cm
|
kg
|
dm2
|
g/dm2
|
Speed400/480L
|
4,7x4,7"
|
8xKAN
|
T34 - Mentor Styro [0]

Styro, QHSM, verkauft
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
88cm
|
cm
|
465g
|
15dm2
|
31g/dm2
|
BL OR
|
8x6 3bl
|
3s LiPo
|
Ein einfaches Styro Modell, fliegt akzeptabel. Die Farbe ist
gewöhnungsbedürftig, aber so ähnlich tatsächlich
verwendet worden. Der 3Blatt Prop mit dem Spinner wirkt sehr gut. Die
Anlenkungen fürs
Heck sind nicht exakt genug. Ohne angelenktes Bugrad ist ein Bodenstart
fast unmöglich. Die orangen Aufkleber halten schlecht an
gewölbten Oberflächen udn werden evt. durch Farbe ersetzt.
Evt. teste ich noch eine Beleuchtung, wie sie in das
große Modell rein soll.
YAK54-50 (Xpert) [0]

(@) Holz, QHSM, verkauft
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
128cm
|
cm
|
kg
|
dm2
|
g/dm2
|
|
|
4-5s ?
|
CAP232 (VMAR) [0]

Holz, QHSM, verkauft
| Spannweite | Länge | Gewicht | Fläche | Flächenbelastung | Motor | Prop | Akku |
187cm
|
cm
|
leer 3,2kg, RTF 6,4kg(?)
|
dm2
|
g/dm2
|
ProPower 5330/9
|
18x10"
|
10s 4000
|
Hier gab es erst den Antrieb und inzwischen auch ein Modell. Das
Leergewicht könnte kleiner sein, der Preis (Flohmarkt) war aber
OK. Der Antrieb bringt wahrscheinlich um die 8-9kg Schub, das Modell wird wohl etwa 5,8-6kg habe. Die Ruder haben eher geringe
Ausschläge. Das reicht für normales Fliegen und leichten
Kunstflug, spätestens für 3D (falls überhaupt
möglich) sind die Ausschläge wohl zu gering.
Inzwischen hatte ich den Erstflug. Der dauerte allerdings nur 1 Runde
und endete mit einer schwachen Landung. Der Start war leicht. Dann aber
war klar, daß der Schwerpunkt nicht stimmte. Ich habe keine
Angaben und habe ihn daher etwas vor 1/3 Flächentiefe gelegt. Die
Akkus sind schon ganz vorne im Rumpf und ich möchte ungern noch
schwerere benutzen. Ein Wechsel ist derzeit nur schwer möglich. Am
ehesten noch durch die Flächenaufnahme. Es ist noch nicht ganz
klar wo die Motorhaube hinkommt. Wahrscheinlich wandert der Motor noch
ein paar Zentimeter nach vorne.
Außerdem hatte ich ein paar komische Reaktionen auf dem QR. Evt.
ist die Servostromversorgung nicht ausreichend. Hier müssen noch
Messungen folgen.
Der Propeller war deutlich zu groß. Mit den geschätzten
Motordaten sollte sich eigentlich ein Strom von etwa 75A und etwa
2,5-2,8kW Eingangsleistung einstellen. Die erste Messung ergab aber
3,3kW und nach dem Flug zeigte die Anzeige sogar 3,7kW und 111A. Also
werde ich einen kleineren Propeller verwenden Einen 18x10" habe ich
nicht bekommen, der 18x8" ist mir zu klein, also kommt ein 19x10" zum
Zug. Laut Simulation 87A !?
Das Gewicht könnte geringer sein. Allerdings sehe ich kaum
Möglichkeiten für Einsparungen. Am ehesten noch das Fahrwerk.
Weniger Zellen möchte ich nicht verwenden, da sonst entweder die
Leistung zu gering ist, oder die Ströme zu hoch.
Das Modell ging bei der ersten (verunglückten) Landung auf die
Nase. Dabei ist wohl die Motorglocke leicht verbogen worden. Ich habe
jetzt den etwas kleineren Motor der Pilatus Porter eingebaut. Das
sollte immer noch für dynamischen Kunstflug reichen.
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