Modellbau - Hubschrauber


ECO8 Größe/500er/600er:
HeavenUp (Gensmantel) | Heaven (Gensmantel) | ECO8 (Ikarus) | T-Rex 500 GF (Align-Robbe) | T-Rex 600 ESP (Align-Robbe)

450er:
Toto450 (Totonkatoys) | T-Rex 450SE (Align-Robbe) | T-Rex 450PRO (Align-Robbe) | SJM325

kleiner als 450er:
Hummingbird CP (Century/ACT) | ECO Piccolo (Ikarus) | Dragonfly (Reely) | T-Rex 250SE (Align-Robbe) | Blade msr (Eflite)

Rümpfe:
BO-105 (ECO8) | Hughes 500 Rumpf  | Ecureuil (MSComposites) | Causemann Rümpfe | Hummingbird FP - BK117 (Century) | Blade400 - Hughes500 | EC135 (Align)

Koaxial:
Bell 47G indoor (Graupner) | HM5#8 (Walkera) | HM5#6 (Walkera) | Blade mcx S300 (EFlite) | Kamov KA 58 (Revell)

Sonderformen:
Copter UL C35 (Carson) | UFO 5 (Walkera)

Spielzeug Helis:
PicooZ (Silverlit) | Robocopter | MicroLama V3 15g | Copter3 | FalconIII

nicht mehr vorhanden:
ShuttleZ (Hirobo) | Hyperfly (Kyosho) | Carboon2 (BMI) | Hummingbird2 (Century/ACT)| Carboon 400 (BMI)

e-mail: bastel.stube@gmx.net  -   Letzte Änderung: 6.9.2010

Die Bilder sind im Moment nur zum Teil von meinen eigenen Modellen, ansonsten aus dem Netz oder von fremden Modellen (gekennzeichnet durch (@) )
Momentaner Status des Modells [n]:

Status
Bedeutung
Status Bedeutung Status Bedeutung
1
Plan 5
fertig ungeflogen 0
verkauft oder verschrottet
2
Bausatz oder Teile 6
in Benutzung -1
defekt, wird repariert
3
angefangen 7
selten in Gebrauch -2
defekt, ausgemustert
4
fast fertig 8
nicht mehr in Gebrauch


HeavenUp (Gensmantel) [7]

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
90cm
cm
~1600g



10xSubC oder 3LiPo
Mein erster Heli, gebraucht mit einigen Ersatzteilen. Damit habe ich meine ersten Schwebeversuche gemacht. Allerdings war das Ritzel schlecht angepaßt, und ich habe zwei Motoren gekillt (500/600 Bürste). Einige der Teile wurden durch ECO8 Teile ersetzt (Landekufen, Heck).

Heaven (Gensmantel) [4,3?]

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
90cm
cm
~1600g



10xSubC oder 3LiPo
Dieser Heli hing lange an der Decke eines Modellbauladens. Ich hab ihn dann gegen Zahlung einer eher geringen Gebühr davon erlöst. Leider passen die Teile nicht ganz mit dem anderen Heaven überein. Zahnrad und Riemen unterscheiden sich wohl zwischen Heaven/HeavenUp. Die Servos sind recht flexibel montiert und der Antrieb war ein Bürstenmotor.
Ein weiterer Heaven (ich muß noch schauen ob normal oder UP) ist dazugekommen. Der Preis war erschwinglich, der Zustand gut und es gehörten eine Unmenge Ersatzteile dazu. Leider nicht ganz gleichmäßig verteilt.

ECO8 (Ikarus) [7,2]

ECO8CCPM, Heck über Riemen

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
107cm
cm
~1800g mit 3s4500 1580g
FUN500-19
FUN500-19
Smile 45-6-12 Opto
GY-401 + MPX
3-4LiPo

Eigentlich erst als Ersatzteillager für den Heaven gedacht, habe ich ihn dann mit einem Brushlessmotor ausgestattet (FUN500) und ausschließlich benutzt. Verschiedene Alu Tuningteile (Taumelscheibe, Rahmen, Heckring, Motorplatte). Ich habe einige Gyros ausprobiert: Ikarus MiniGyro (ging gut, aber kein Heading Hold), CSM ICG360 (ließ sich nicht vernünftig einstellen), Robbe 3D-Gyro (hat auch Ärger gemacht, bis ich die Heckrotorblätter gekürzt habe), Futaba GY-401 mit 9251.
Schweben geht recht gut, auch erste Rundflüge habe ich gemacht. Dabei gab es allerdings einige Abstürze und der Heli lag dann längere Zeit.
Inzwischen habe ich einen Alu Rotorkopf montiert, die Einstellungen sind aber noch nicht perfekt. Außerdem hatte ich Probleme mit Heckzucken. Einige Experimente mit ext. BEC bzw. Empfängerakku sind noch nicht abgeschlossen. Spätestens seit der Kombination GY-401 mit 9251 dürfte das interne BEC (Kontronik Smile) an der Grenze sein. Ich nehme jetzt einen Opto Regler mit externem BEC. Als Servo wieder ein MPX.
Das obige Bild zeigt übrigens meine Indoor Schwebeanlange :-) Das Kreuz verhindert das Umkippen, die Position wird durch die Gummischnüre am Brett gehalten. So ist Schweben, leichte seitliche Bewegung und etwas Drehung möglich.

Auf ebay habe ich einen ECO8 Rohbau ersteigert (#3). Die Seitenteile mit futuristischer Formgebung aus CfK. Das Landegestell ein einzelner CfK Bügel, CfK Heckrohr. Eigentlich würde ihm der Alukopf gut stehen :-) Kann man ja noch tauschen, da der Kopf recht leicht abzumontieren ist. Im Ersatzteilvorrat fanden sich alle fehlenden Teile. Nur eine ALU Motorplatte wäre noch schön.

Der #1 ECO8 hatte mal wieder einen Erstflug mit Alukopf und Lipo. Lief soweit ganz gut, Drehzahl paßt (1500U/min), Pitch anscheinend noch zu gering. Leider ist er mir bei Wind nach einer Pirouette über den Kopf geflogen, was in einem Absturz endete (2 Servogetriebe, Heckrohr, Blattlagerwelle, Zahnrad, Rotorblätter, Heckrotorblätter, Landegestell und ein paar Kleinteile). Noch habe ich genug Ersatzteile. Allerdings gehen mir die Heckrohre langsam aus, und die Händler in der Gegend haben keine ECO8 Teile mehr lagernd. Das Landegestell ist jetzt eines vom T-REX500. Bis ich mich sicherer fühle, nehme ich die noch verbliebenden Holzblätter.
Mit 3s war es recht lahm, kaum Reserven beim Abfangen. Mit 4s geht es wesentlich besser. Allerdings wackelt das Heck komisch herum, darum kümmere ich mich später.

Hummingbird CP (Century/ACT) [6,2,2,2,2]

Hummingbird CP, 6Kanal, Heckmotor DD(direct drive)

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
52cm
48,5cm
300-350g
Speed300
Ikarus PiccoBoard Ikarus PiccoBoard
3s 600-1500

Das beiliegende Doppelklebeband hat nicht gehalten. Schon vor dem ersten Start haben sich die Servos gelöst. Ich habe jetzt Heißkleber genommmen.
Die ersten Schwebeversuche waren recht erfolgreich. Der Heli steht stabil auch direkt über dem Boden. Die Pitch/Gas Einstellungen passen noch nicht. Ich habe selbst bei Vollpitch nur wenig Auftrieb. Der Pitchwert bei Vollgas könnte zu hoch sein. Evt. sind die Akkus (7x650NiMh und 2s 640) zu alt oder zu schwach, auf jeden Fall bleibt alles kalt. Laut Internet verträgt die Elektronik auch 3s, damit (640 oder 910, auch 1500 gehen noch vom Gewicht) geht er richtig gut. Evt. verpasse ich dem NiMh Akku noch eine 8.Zelle. Ein kleiner Brushless wartet auch noch.

Nach weniger als 1h Schwebezeit ist der Heckmotor eingegangen, obwohl er nie zu heiß schien. Bei der Gelegenheit habe ich das Getriebe mit großem Prop gegen einen langen Motor (Ikarus Piccolo V2) mit 3x2" Prop getauscht. Der Stromverbrauch ist höher, die Hecksteuerung subjektiv besser. Flugzeit mit 3s1350 ca. 12-15min.
Leider hat er sich jetzt eine Unart angewöhnt. Nach einigen Minuten Flugzeit dreht das Heck ruckartig bis zu 180° zur Seite. Die Ursache ist noch unbekannt.
HB
Ich habe jetzt ein Ikarus PiccoBoard eingebaut. Die Beimischung paßt noch nicht. Leider ist er mir bei den Versuchen umgekippt und der Rotorkopf ist gebrochen. Inzwischen repariert. Auch die Beimischung ist jetzt OK.

Aber es wird schwieriger Ersatzteile zu bekommen. Daher habe ich einen weiteren Baukasten ersteigert. Und das hat sich wohl etwas verselbstständigt :-) Auf jeden Fall habe ich jetzt Ersatzteile genug ! Damit bieten sich auch Experimente mit boardless und brushless Antrieben an.

Beim letzten Flug hat sich der Heckrotor gelöst, aber die Landung war noch sanft. Ich brauche aber einen besseren Akkuhalter als das Original. Das wird jetzt mit 2 Gummis quer gelöst, was recht gut hält.
Auf ebay habe ich auch noch ein HL-Modul für das Picoboard gefunden. Allerdings muß ich deswegen und um die Haube drüber zu bekommen, das Picoboard in Längsrichtung montieren.

Beim nächstenVersuch haben die Servos recht komisch und sprunghaft reagiert.



ECO Piccolo (Ikarus) [4]

Piccolo FP, PiccoBoard

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
52cm
48,5cm
300-350g
Speed300
Ikarus PiccoBoard Ikarus PiccoBoard
3s 600-1500
Der Urvater dieser Klasse. Die Servos sind alle locker. Vermutlich mehr als Sammlerstück.

Dragonfly (Reely) [5]

Dragonfly FP, 3in1

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
52cm ?
48,5cm
300-350g
Speed300
3in1 3in1
3s 600-1500
Ein Clon des Piccolo. In einigen Punkten allerdings verbessert. Identisch zum Walkera HM22D. Den Heli habe ich etwas verbastelt geschenkt bekommen.

Bell 47G indoor (Graupner) [7]

FP, koaxial

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
34cm
36cm
210g
2xSpeed280 integriert
integriert 2s 600-900

Was mit der Lama von Hirobo angefangen hat, erreicht schließlich auch Graupner :-) Das Set incl. Sender ist relativ erschwinglich, obwohl der Dragonfly5 und der Madercopter(EBAY) noch günstiger sind. Von Graupner erhoffte ich mir eine problemlose Ersatzteilversorgung (s.u.). Es ist wirklich alles, was man braucht dabei, incl. LiPo Akku mit Ladegerät für 220V/12V und Ersatzrotorblätter.

Das Fliegen ist völlig unkompliziert. Der Heli ist fast völlig vormontiert und eingestellt. Lediglich die Paddelstange muß man noch einclipsen und den Akku einsetzen. Nach leichter Korrektur des Hecks (auch wenn eigentlich nicht das Heck angesteuert wird), kann ich schon abheben und im Wohnzimmer herumschweben. Nick und Roll sind sehr stabil, das Heck braucht regelmäßige Korrekturen. Den Pitchknüppel mußte ich erstmal umstellen, damit die Rastung schwächer ist.

Mit dem 800mAh Akku fliege ich etwa 12min. Dann sind allerdings auch die Motoren recht heiß.

Inzwischen bin ich auch im Freien geflogen. War keine große Sache, nur die Nick Funktion ist sehr schwach, hier muß ich wohl am Servoarm weiter aussen einhängen. Nach einem schnelleren Abstieg habe ich wohl zu stark abgefangen - der Rotor ist in den Heckausleger eingeschlagen und ich habe ein Verbindungsstück zur Taumelscheibe im Gras verloren. Jetzt muß ich erstmal das Ersatzteil bekommen, was ein Problem ist, da keiner der Händler hier etwas auftreiben kann. Anscheinend will Graupner nur ganze Helis verkaufen. Inzwischen gibt es wohl einige Teile und ich bin wieder flugbereit.
Ein Alutuningrotorkopf bringt etwas mehr Abstand zwischen den Rotorebenen, damit Einschläge vermieden werden.
Einige weitere Änderungen werden im Internet vorgeschlagen, um den Vorwärtsflug zu verbessern.
Ich habe jetzt von einem Wettbewerb gehört, bei dem mit kleinen Koaxialhelis nach den Graupner-Cup Regeln geflogen werden soll. Dafür habe ich mir das Graupner Set gekauft (Landematten und Pylone).

HM5#8 (Walkera) [-1]

hm5#8 FP, koaxial

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
34cm
36cm
223g
2xSpeed280 integriert
integriert 2s 600-900
Eine Lama als Vorbild. Viel Alu am Rumpf und am Rotorkopf. Das Modell fliegt sehr ruhig. Nach einem Absturz und einigen getauschten Teilen klingt er rauher und schwebt nicht mehr so stabil. Er hat begonnen wilde Taumelbewegungen um die Hochachse auszuführen. Evt. reicht ein Tausch der Paddelstange, sonst muß ich mir die Wellen ansehen.

PicooZ (Silverlit) [7,-1,-1,-1,7]

PicooZ FP

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
13cm
17cm
9g

integriert
-
1s 45

Eigentlich ein Spielzeug, das aber sehr gut funktioniert. Ähnlich wie bei den Koaxialhelis der obere Rotor, stabilisiert der kleinere Hilfsrotor die Fluglage durch Anlenkung des Hautrotors. Steuern kann man nur die Drehzahl und (so halbwegs) die Drehung um die Hochachse. Durch Gewichtstrimm erreicht man eine mehr oder weniger schnelle Vorwärtsbewegung. Eine größere Fläche am Heckrohr (z.B. Klebebandstreifen) beruhigt die Drehung um die Hochachse.

Die Steuerung erfolgt über Infrarot. Drei Kanäle sind am Sender einstellbar. Das Modell ist fix. Wenn man die Verkleidung aufschneidet, kann man auf der Elektronik mit einer Lotbrücke den Kanal ändern. Der Empfang ist selbst in größeren Räumen sehr gut. In Turnhallen sollte man nicht zu weit fliegen. Grelles Licht durch die Fenster kann zu Störungen führen. Im Freien ist die Reichweite natürlich geringer. Allerdings braucht man da sowieso Windstille, sonst verbläst es das Modell sofort.
Der Rumpf aus EPP hilft mit eine sehr hohe Crashresistenz zu erreichen. Zusammenstöße mit der Wand oder Gegenständen sind kein Problem. Ich habe noch kein Teil tauschen müssen. Mit der Zeit leiert die Ladebuchse aus und der Akku wird etwas schwächer. Etwas stärkere Akkus sind als Ersatzteil erhältlich.

Im Internet findet man unzählige Modding Vorschläge, Anleitungen und Pläne. Hauptsächlich neue Rümpfe nach Vorbildern oder der Fantasie.

Unter dem Namen "Little Bee" gibt es das optisch identische Modell auch. Von außen kaum zu unterscheiden. Die PicooZ haben noch eine zusätzliche Elektronik direkt am Akku.

Hier eine weiter Variante, weniger EPP, dafür ein sehr schönes Design:
IR mini

Die Akkus aller PicooZ etc. werden schwächer, 2 gehen gar nicht mehr. Ich habe 3 davon getauscht.

Robocopter (?) [6]

Robocopter FP, 2G4

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
13cm
17cm
g

integriert
-
1s 45 ?

Im Prinzip wie der PicooZ, aber etwas aufwendigerer Rumpf und ein 2G4 Sender !

Toto450S (Totonkatoys) [8]

Toto CP

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
71cm
cm
g



3s 1800-2200
Ein mehr oder weniger T-Rex450XL CDE kompatibles Modell.

Der Zusammenbau hat sich aus verschiedenen Gründen etwas gezogen. Hauptsächlich liegt das an der unbrauchbaren Originalanleitung. Der einzig nützliche Teil ist eine Explosionszeichnung, die aber leider auf A5 ausgedruckt und dann kopiert wurde, so daß man die Nummerierung fast nicht mehr entziffern kann. Keinerlei Bauphasenbilder oder Baubeschreibung. Eine TREX Anleitung hat mir jetzt weitergeholfen, als ich den genauen Type herausgefunden hatte. Aber auch diese ist zeitweise recht sparsam mit Details.
Bohrungen passen nicht zusammen (Landegestell), Schrauben sind nicht in der angegebenen Dimension zu finden, bzw. sind auf der Zeichnung nicht zu erkennen. Die Nickservoanlenkung muß etwas komisch geführt werden, um nicht mit den anderen Push-Pull zu kollidieren. Laut Anleitung sind die Push-Pull schräg, d.h. die Länge der Servohebel entspricht nicht den Anlenkungshebeln. Es werden aber keine Werte angegeben. Die Akkuplatte ist etwas klein. Die Haube streift in Normallage an den Anlenkungen, durch kürzere Hebel (Rest abgeschnitten) paßt das jetzt. Die Motorschrauben sind sehr schwer zu erreichen und auszurichten. Die Schraube, die unten durch Zahnrad und Hauptrotorwelle geht, wird mit einer Mutter gesichert, der Platz ist aber sehr eng. Bis jetzt gehen die Anlenkungen etwas zäh.

Beim ersten Test hat wohl der Regler (nur ein 25A) nach kurzem abgeschaltet. Außerdem paßt die Position des Ritzels noch nicht. Jetzt sind erstmal die anderen 450er dran. Der TREX-450SE und sein Clon scheinen auch im Aufbau besser zu sein (keine Push-Pull und bessere Materialien - Alu/CfK). Die Mechanik soll in Zukunft in einen Rumpf kommen und wird dafür flugfertig gemacht.
Nachdem ich es nicht geschafft habe, einen Motor so zu montieren, daß das Ritzel gut paßt - der weiche Kunststoff und die ungünstige Montageposition haben mich geärgert - liegt der Heli erstmal auf Eis. Die Servos sind noch drin, ein Aufbau ist derzeit unwahrscheinlich. Besonders da ich ja noch andere bessere Helis habe. Die wenigsten Teile brauche ich als Ersatzteile, also wird er wohl so liegen bleiben. Paddel und Servos sind jetzt auch raus :-)
Ich habe ein Alu 450SE kompatibles Chassis gekauft und werde sehen, wieviele der Teile ich dafür weiterverwenden kann. Wohl nicht soviele. Das Hauptzahnrad weicht ab. Für Heck und Rotorkopf nehme ich lieber Aluteile. Das Landegestell ist etwas weich aber verwendbar. Allerdings kommen die Teile mit einem weiteren Aluchassis wieder ins Spiel für einen der Rümpfe.

HM5#6 (Walkera) [7]

hm5#6 FP, koaxial, zu verkaufen

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
17cm
cm
55g
2x integriert
integriert 1s 400
Eine Bell47G als Vorbild. Der kleinste (zu der Zeit - 2008 ?, mir bekannte) käufliche, 4Kanal Helicopter. Natürlich nervöser als die großen Modelle. Kaum größer als ein PicooZ. Inzwischen im Gewicht abgeschlagen durch die Blade msx/msr.

Micro Lama V3 15g [6]

MicroLamaFP, koaxial, IR

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
14cm
14,5cm
15g
3x integriert
- 1s
Ein Lama als Vorbild. Der kleinste (mir bekannte) käufliche, 3Kanal Helicopter. IR gesteuert. Ähnlich einem PicooZ, aber Doppelrotor und mit einem zusätzlichen senkrechten Heckrotor als Nicksteuerung. Das Steuern ist erstmal ungewohnt.
Einer der Rotoren geht inzwischen etwas schwerer, daher kann ich ihn kaum noch trimmen. Ich habe jetzt ein CfK Plättchen am hinteren Motor eingeklemmt, sodaß er etwas mehr nach hinten geneigt ist. Damit läuft er wieder leicht.

Copter3 [6]

Copter3FP, koaxial, IR

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
~14cm
~14,5cm
~15g
3x integriert
- 1s
Ein weiterer Spielzeugheli. Das besondere ist die Beleuchtung des Rotors. Bei Bewegung zaubert er Farbmuster in die Luft, die in Wirklichkeit noch wesentlich besser aussehen.
Copter3
Nach einem Absturz ging der Heckrotor nicht mehr. Direkt an den Kabeln konnte ich nichts messen. Das scheint eine Litze aus einzeln isolierten Adern zu sein. Allerdings habe ich dann entdeckt, daß die Cockpitscheibe leicht herausnehmbar ist. Anscheinend hat sich die Verklebung des Akkus dahinter gelöst. Dieser hat dann wohl einen Draht zum Heckrotor abgerissen. Nachdem ich ihn wieder angelötet habe, geht er auf jeden Fall wieder. Allerdings führt jeder Einsatz des Heckrotors(Nick) zu einem Drehen um die Hochachse, was das gezielte Steuern fast unmöglich macht.

FalconIII [6]

FalconFP, koaxial, IR

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
~14cm
~14,5cm
~15g
3x integriert
- 1s
Ein weiterer Spielzeugheli mit einer FarbwechselLED. Außerdem mit einem teilweise Metallchassis. Sehr gut zu fliegen, vorwärts allerdings nur langsam. Trotz IR ist die Reichweite erheblich.

UL-Copter C35 (Carson) [6]

ULCopterFP, Doppel Rotor

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
35cm
44cm
g
2xSpeed280 integriert
integriert 2s 800
Das Aussehen der ersten deutschen Helis und die Steuerung eher von der Osprey. Im freien etwas schwierig zu fliegen, da die Reaktion verzögert kommt und so Böen schlecht ausgesteuert werden können. Auch in der Halle nicht einfach zu fliegen, da die Nickfunktion die Gondeln verdreht. Durch die Kreiselwirkung der Rotorblätter bewegt sich aber hauptsächlich der Rumpf, weniger die Rotoren. Dadurch ist die Wirkung gering. Zumindest die Roll Trimmung ist am Anschlag. Mit etwas Gewöhnung wird es besser, aber nicht gut. Mit einem MPX Sender soll das Modell funktionieren, mit meiner FX-30 geht es noch(?) nicht.

T-Rex 250SE (Align-Robbe) [6,2]

trex250 CP

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
46cm
43cm
330g
BL
Align 15A
Align GP750
3s 850
Der Bau weist einige kleinere Probleme auf, u.a. ist die Heckanlenkung etwas zu lang mit meinem Servo (nicht Original), und die Kugelkopfhalter sind sehr empfindlich. Das Gyro funktioniert sehr gut auch ohne besondere Einstellungen. Derzeit fliege ich nur eine ganz primitive Gaskurve. In Zukunft folge ich der Empfehlung einer Zeitschrift mit einem MiniJazz15 mit echter Drehzahlregelung. Ich bin schon gespannt auf die ersten Rundflüge. Davor muß ich aber noch mehr am Simulator üben.
Als Ersatzteillager habe ich mir günstig noch einen "normalen" 250er mit Regler und Motor besorgt.
Inzwischen bin ich sowohl in der Halle als auch draußen schon Kreis geflogen.
250er AbsturzAbsturz - Blattlagerwelle, Blätter, Heckrohr u.a. -> repariert. Interessanterweise blieb die Rotorwelle und die Heckrotorwelle heil ! Selbst der leichte Knick im Heckrohr konnte mit etwas Biegen weiterverwendet werden. Weniger eine Frage des Geldes als des Aufwands bei der Reparatur.

T-Rex 450SE (Align-Robbe,?,CopterX) [6,6,6]

trex450#1 CP

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
cm
cm
g
BL
BL
BL
Align 35A
Jazz40
Jeti Advance Heli 40
GP750 + FS61 DigiSpeed
GP750 + FS61 DigiSpeed
GY401 + ?
3s 2200

#1

Mal wieder ein Sonderangebot. Der Toto450 war noch nicht fertig, der Blade400 mal wieder beschädigt. Also dann mal das Original(?) der Größe. Die Teile sind besorgt, der Antrieb ist ja dabei. Dazu noch ein Clon (#2), der nur minimal abweicht. Ich baue jetzt beide parallel auf (#1 und #2). So habe ich Reserve, wenn mal wieder was schief geht :-)

Der T-Rex450 fliegt schon deutlich präziser und angenehmer als der Blade400. Evt. bekommt er noch einen Jazz Regler, obwohl der Originalregler zumindest mit einer Gaskurve sehr gut geht.

Jetzt hatte auch der Align T-Rex seinen ersten Absturz. Einen Rückenflugversuch konnte ich nicht sauber beenden und abwärts ging es. Der übliche Schaden an Wellen und Blättern. Repariert, aber läuft noch nicht richtig (Kopf).
Und nochmal fast das gleiche bei einer stehenden Rolle. Wieder repariert. Rotorwelle und Paddelwelle getauscht. Alle Servos Karies.

#2

trex#2 Servos habe ich noch, Motor ist auch vorhanden. Ebenso Gyro und Heckservo. Nur die guten Regler sind etwas Mangelware. Der Clone ist etwas weiter vormontiert als das Original allerdings kaum mit Schraubensicherung, d.h. ich muß fast alles wieder lösen.
Der Clone zeigt kaum Abweichungen vom SE V2, allerdings ist die von mir verwendete Antriebskombination mies. Der Regler wird nach kurzer Zeit sehr warm, und ich habe Angst, daß er abschaltet. Im weiteren hat er einen Jazz40 bekommen, aber auch der Motor ist nicht der beste.

trex450 2Die #2 hatte auch einen Absturz - wieder repariert. Trotz hinzugefügter Paddelgewichte ist der Heli sehr nervös. Ich hab das Expo stark erhöhen müssen.

Der nächste Crash war nicht im Flug. Ich hatte ihn gerade gelandet und wollte die Drehzahl etwas reduzieren, als er (evt. durch eine Böh) umgekippt ist. Die Schäden sind eher gering. Die Paddelgewichte habe ich verdoppelt.
Die Akkus werden immer noch recht heiß. Evt. taugt der Motor nichts.


#3

450_3 Nun noch eine #3: ein CopterX, ein ziemlich identischer Nachbau. Gebraucht: ein Servo war defekt, gutes Gyro. Fliegt auch schon.


SchwimmerInzwischen habe ich aus Badenudeln und CfK Rohren Schwimmer gebaut und auf der #3 montiert. Pitch muß erhöht werden und er ist ein wenig empfindlicher, aber ansonsten wenig Einfluß. Landen am Wasser ist kein Problem, beim Starten des Motors aber dreht er sich wie wild und man muß stark mit Seite korrigieren. Fahren am Wasser ist fast unmöglich. Der Heli wird durch den Heckrotor nach links abgetrieben. Für andere Richtungen muß man ihn fast umkippen.
Schwimmer

Bei einem unglücklichen Manöver ist es passiert - er ist auf dem Wasser gekentert. Aber der Regler hat es überlebt ! Ich führe das darauf zurück, daß er sehr schnell komplett untergetaucht wurde und ich ihn noch unter Wasser abgesteckt habe. Anscheinend wurden nur die Rotorblätter leicht beschädigt, der Rest funktioniert noch.

T-Rex 450PRO (Align-Robbe) [6]

trex450pro CP

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
cm
cm
g
BL Align

Roxxy 950

GP780 + Align DS520
3s 2200
Ein gebrauchter Heli in sehr gutem Zustand. Die Gaskurve mußte sehr viel flacher als beim SE V2 sein. Anscheinend ist der Antrieb besser, da ich die Pitchkurve identisch habe. Mit der Heckeinstellung bin ich noch nicht ganz glücklich.

UFO 5 (Walkera) [6]

ufo52G4

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
cm
cm
g
BL
Align

2s 1100 ?
Nachdem ich schon früher mal das erste erschwingliche Ufo (Hersteller?) mit mechanischer Stabilisierung hatte, das aber so einige Macken aufwies, brachte mir eine Preissonderaktion dieses Ufo ins Haus. Die Technik hat sich massiv verbessert. U.a. eine 2G4 Steuerung und elektronische Stabilisierung, die gut funktioniert. Das Modell fliegt sehr gut. Die Lagekennung erfolgt über eine LED und ein andersfarbiges Alurohr. Das muß noch verbessert werden, besonders, wenn man sich mal weiter entfernt. Momentan habe ich ein Band befestigt. Das geht im Flug gut, beim Start muß man aber aufpassen, daß es sich nicht in einem Propeller verwickelt. Inzwischen habe ich auch langsamen Rundflug gemacht. Bei höherer Geschwindigkeit und Kurvenlage, habe ich das Gefühl, daß die Gyros an die Grenze kommen. Manchmal verstellt sich die Trimmung, und ich muß einen Neustart durchführen.
Das Modell bietet sich als Kameraträger an. Evt. sogar für FPV (2G4 Problem).
Beim letzten Versuch sind beim Einstecken gleich die Motoren losgerannt und es hat aus der Elektronik herausgeraucht. Ursache ist unklar. Das Modell wurde auf Gewährleistung getauscht. Beim neuen habe ich das Problem, daß es manchmal einfach abschaltet, obwohl der Akku noch nicht leer ist.

Blade mcx S300 (EFlite) [6,6]

Blade MSXFP-Koax, 2G4

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
18cm ?
20cm
28g
brushed
int.
int.
1s 110mAh
Ein vorbildähnlicher Heli, der extrem ruhig schwebt. Allerdings nur unwillig Geschwindigkeit aufnimmt. Wegen eines sehr günstigen Angebots ist noch einer dazugekommen, der einen anderen Rumpf bekommen soll. Wahrscheinlich ein Modell von Kamov. Ein Modell hat eine Beleuchtung bekommen.

mcxDas andere einen Rumpf, der eigentlich für ein anderes Modell gedacht ist. Deshalb mußte ich einiges wegschneiden. Außerdem fehlt noch eine vernünftige Akkuhalterung, da die originale zu weit hinten ist.


Blade msr (EFlite) [6]

Blade MSRFP, 2G4

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
18cm
20cm
28g
brushed
int.
int.
1s 150mAh
Ein Übergang um auch mal ohne Gefahr Rundflug machen zu können. Ich hatte die Gelegenheit einen Hirobo Quark zu fliegen und fand die Stabilität sehr schön. Den Preis weniger, daher jetzt der Blade msr. Ist natürlich eine andere Klasse, dafür kann man auch in der Wohnung herumfliegen. Der Heli verbindet sehr gut Stabilität mit Agilität, ist aber doch merkbar beweglicher als ein Koax. Mit etwas Simulatortraining der ideale Anfänger Heli. Im Rundflug sind die Reaktionen manchmal etwas eigenartig. Er nimmt erst bei stärkerem Ausschlag Geschwindigkeit auf, dann aber richtig. Auch die Widerstandsfähigkeit ist hoch. Ich bin mehrfach in 1-2m an die Wand geflogen mit folgendem Absturz, und er zeigt keine Schäden.

HelikofferFür einige der kleineren Helis habe ich mir einen Koffer hergerichtet:

Die vorhandenen Teiler habe ich durch 3mm Sperrholz ergänzt. Die Blades teilen sich einen Sender, da der etwas sperrig ist. Das andere sind 3x 3Kanal (Spielzeug)helis, 1x PicooZ. Über die Batterien kommt noch das große Blade Ladegerät.


Kamov KA 58 (Revell) [-1]

ka58 FP, koaxial, 2G4

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
~34cm
cm
g
2xSpeed280 integriert
integriert 2s 900
Mal ein tatsächliches Koax Modell als Vorbild, als Set mit 2G4 Sender.Die Ausführung wirkt eher billig. Der beiliegende Akku (wenig gebraucht) scheint schlecht zu sein. Die Kontrollleuchte geht nach kurzer Zeit auf rot und der Heli wirkt müde und unruhig. Auch mit einem neuen Akku zeigt sich das gleiche. Falls die Motoren nicht defekt sind, bleibt nur ein Versuch mit 3s, von dem mir aber abgeraten wurde :-) Weitere Versuche mit 2s waren nicht erfolgreich. Der Strom ist bei ca. 5-6A, also hoch genug !?

T-Rex 600 ESP (Align-Robbe) [6]

Trex600CP, Welle

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
132cm
cm
3700g
BL Align 600
Align 100
GP750 / (HC 3A) - 9254
6s 4000-5000
Es sollte ein großer Heli sein, und diesen kann ich mir noch leisten. Außerdem habe ich bei den T-REX am wenigsten Sorgen wegen Ersatzteilen. Zur Sicherheit soll ein Helicommand 3A montiert werden.
Der Erstflug war ereignislos. Spurlauf paßte, kaum Trimmung, Kreiselempfindlichkeit konnte sehr hoch gedreht werden. Der Heli steht sehr ruhig in der Luft, auch schon bei 1600U/min.
Auch Rundflüge sind einfach. Allerdings habe ich ein Problem mit dem Gyro. Bei leichten Pitchstößen war alles OK und ich konnte die Empfindlichkeit recht hoch drehen (75%). Bei längeren Pitchstößen allerdings fing er dann an zu knattern, d.h. das Heck hat recht schnell aber mit wenig Ausschlag hin und her geschwungen. Ich habe daraufhin die Drehzahl erhöht (2200) und die Empfindlichkeit verringert. Das hat es weitgehend behoben. Allerdings ist mir diese Drehzahl eigentlich zu hoch und auch die Flugzeit sank massiv (12->7min, Durchschnittsstrom 20A->30A). Ich habe den Heckumlenkhebel gegen das Aluteil getauscht, die Erprobung steht noch aus. Auf den ersten Blick scheint das Spiel geringer. Nachdem ich immer noch nicht glücklich mit dem Heck war, habe ich ein GP750 montiert, mit dem es sich wesentlich besser fliegt.

T-Rex 500 GF (Align-Robbe) [6]

trex500CP, Riemen

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
97cm
85cm
1700g ? (1870+Haube)
BL Align 500L
Jive60
GY401 / 9257
5s 2100-3300
Zur Abrundung auch noch diese Größe :-) Ein Komplettset von ebay. Gute Komponenten, aber einige Fehler bei den Details. Eines der Heckrotorblätter war verkehrt herum montiert. Der Motor lose. Eines der Paddel etwas verdreht. Hauptproblem ist das Heckrohr. Es ist nicht das originale sondern ein CfK Rohr, das anscheinend einen etwas kleineren Aussendurchmesser hat. Die Heckservohalterungen waren mit den Schrauben nicht fest zu bekommen und auch die Klemmung des Heckrohrs gibt nach. Entweder muß ich es mit Klebeband dicker machen oder ein originales Rohr montieren, was inzwischen geschehen ist.
Fliegen ist OK. Das Gyro (mit dem gleichen Typ hatte ich im 600er Probleme) hält gut. Allerdings erst ab ca. 2200 U/min aufwärts. Ich habe jetzt etwa 2300 U/min. Das Flugverhalten ist näher am 600er als am 450er. Den Wind merkt man aber doch mehr. Die Heckflosse scheint etwas kurz für die Heckrotorblätter, da sie leicht im Gras oder auf einer Oberfläche schleifen !?

SJM325 (?) [3]

SJM325CP

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
70cm ?
cm
g
brushless (Align)
.
.
3s2200
Ein 450er Klasse Heli mit MFS Rotorkopf (ohne Pitchkompensator). Ein paar Anlenkungen fehlen.


Rümpfe und Rumpfhubschrauber

BO-105 (ECO8-Ikarus) [5-Heli, 2-Rumpf]

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
~80cm ?
cm
~1800g
FUN500-19 Smile 40-6-12 Opto
Robbe 3D-Gyro + MPX digi
3-4?LiPo
Der Rumpf stammt von ebay. Erst wollte ich einen meiner anderen Helis einbauen, dann habe ich festgestellt, daß ich durch die Tuning- und Reserveteile genug Material für einen weiteren Heli habe. Als Taumelscheibe verwendete ich erst eine alte originale aus Plastik, daher sind die Servos nach Anleitung montiert (90°). Inzwischen habe ich eine ALU Taumelscheibe montiert. Als provisorisches Landesgestell eines vom TREX500.

Hughes 500 Rumpf [2]

Diesen Rumpf in bescheidenem Zustand habe ich auf ebay ersteigert. Evt. soll er mit dem Heaven Up ausgestattet werden. Oder ich nehme restliche ECO8 Tuningteile kombiniert mit passenden Teilen vom Heaven. Leider ist die Kabinenhaube durch die Lagerung (oder schon vorher) verbogen. Evt. muß ich eine Form bauen um sie korrekt zu verstärken.

Ecureuil (MSComposites) [4-Heli 2-Rumpf]

Ecureuil CP, 3-Blatt Rotor

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
53cm
cm
g
BL
CastleC 25A
Walkera + FS61digi speed
3s 850
Eigentlich sollte ich erstmal die anderen Modelle zum Fliegen bringen, der 3 Blatt Rotor bei einem relativ günstigen, kleinen Modell hat mich aber gereizt. Der Rumpf erfordert einiges an Arbeit. Das Fliegen soll etwas schwieriger sein. Das Heck wird über eine Welle angelenkt. Die Ersatzteilversorgung könnte problematisch sein, daher wohl nur für sehr vorsichtiges Fliegen.
Für die ersten Flugtests ohne Rumpf habe ich ein Wolf450 Landegestell montiert, da mir das Original einerseits schwach vorkommt und andererseits wohl nicht so einfach zu ersetzen ist. Eines der Servos hatte einen Schaden und mußte ersetzt werden. Das ist leider recht nervig, da man an die Sicherungsmuttern kaum herankommt. Der Walkera Gyro ist recht groß und wird noch durch einen kleineren ersetzt. Ich habe jetzt eine günstige V-Stabi Elektronik gekauft, die kaum größer ist (GAUI 365) und ein sichereres Fliegen ermöglichen soll, solange man keinen Kunstflug macht.

Causemann Rümpfe [2]

Diese Rümpfe habe ich über ebay gekauft. Es sind durchsichtige Plastikrümpfe, teilweise mit Spanten.

Ikarus (?) Rumpf [2]

Pico RumpfPiccolo Größe (270er)

Blade 400 3D - Hughes500 [3]

Blade400 CP

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
71,8cm
65cm
665g
BL EFlite
JAZZ 40
GY401
3s2200
Heli mit Servos, Gyro und Antrieb. Zu Anfang bin ich nur mit Trainingskreuz geflogen, geht aber gut. Inzwischen auch ohne. Leichter Rundflug ist noch sehr wackelig.

Da ich keine Sendereinstellungen für die FX18 (V2) gefunden habe, hier meine Werte. Allerdings bin ich noch ganz am Anfang. Also sind diese Werte nur als Startwerte zu sehen:

Type:       Heli
Reverse:   3, 6
SMitte:     K1 –9 K2 –26 K4 +7 K6 +1
Sweg:      (andere auf 100) K4: L39 R18 K5: L100 R90
D/R         K1 70% K2 80% K4 70%
Expo:       K1 -20% K2 -20% K4 0%
ST-U:      Up 5min, +K3, Position 19
REGL      Mischtrimmer 4-on
Revo       -26
Norm:     Gas: -100 -50 0 +50 +100 Pitch: 0 42 50 75 100
GV-1:     (noch nicht benutzt) Gas: 100 85 70 85 100 Verz. 0 Pitch: 10 29 48 74 100
Auro:      Gas –100 Pitch Min:–100 Max: +100
Taum:     HR3 Pitch –50 Roll –50 Nick –50
Funk       Kan7
Para:       DRSC 4 Mode2 D-UM Normal D-TR OFF

CAMI2000 File

Das Expo habe ich inzwischen rausgenommen. Auch das Revo. Des weiteren habe ich die Gaskurve (Norm) in der Mitte angehoben um mehr Drehzahl zu erreichen (ca. -100 -20 35 80 100, in Zukunft wohl noch mehr). Das ist aber noch nicht der Endwert. Alternativ könnte man auch auf einen drehzahlregelnden Regler umsteigen.
Mit der Gyroeinstellung komme ich auch noch nicht zurecht. Im Normalmodus ist er recht träge. HH habe ich noch nicht eingestellt.

Leider ist er mir bei einer Landung im Schnee umgekippt, und dabei ist die Hauptrotorwelle verbogen worden. Und gleich nochmal - diesmal hat es ein Servo und die Blattlagerwelle erwischt. Vorher habe ich aber noch die ersten Rundflüge gemacht.
Das gleiche Servo habe ich nicht bekommen, aber die ESKY (z.B. auch Conrad) Digitalservos scheinen identisch zu sein. Zumindest im direkten Vergleich bewegen sie sich genauso. Bei der Gelegenheit habe ich das Heckservo gegen ein Futaba 3154 getauscht, das ist schneller und deutlich präziser. Die Meinungen im Internet gehen auseinander, ob man damit die Digitalservoeinstellung (275Hz) nutzen kann.
Das HH geht gut, aber ich brauche noch einen eigenen Speicherplatz mit anderer Trimmung. Um das zu umgehen, brauche ich eine bessere mechanische Einstellung.
Bei wärmerem Wetter hat der Regler das im Internet beschriebene Verhalten gezeigt und wegen Überhitzung abgeschaltet. Ein anderer Regler war leider falsch programmiert und so ist der Heli beim Einschalten unkontrolliert hochgelaufen und hat die Rotorblätter und Paddelstange und Blattwelle zerstört.

Blade400 Crash Nach der Reparatur hatte ich kurz nach dem Abheben wilde Störungen, auf jeden Fall keine Kontrolle und bin jetzt wieder soweit als wie zuvor. Allerdings hat es auch noch das Landegestell erwischt. Die Reparatur ist fast abgeschlossen.

Nach komischen Effekten flog das Eflite Gyro raus und der Regler ist ein PIX3000 (kein echter Regler). Dazu noch 2G4 und es läuft wieder alles. Inzwischen bin ich damit schon meinen ersten Looping geflogen.

Anscheinend war der Regler (BEC?) überfordert. Nach meiner ersten Rolle hat er abgestellt. Und da ich noch keine Autorotation kann, gab es einen Platsch, der allerdings nur begrenzte Schäden zur Folge hatte.
Am nächsten Tag gings weiter. Auch der SPIN33 hatte Probleme mit der Temperatur. Weiter außen montiert ging es dann. Die Einstellung des Reglermodus hat mir aber Probleme bereitet, und bei einem Test stieg Rauch aus dem Regler.

Blade400Mit einem JAZZ40 lief es besser. Allerdings habe ich beim Einstellen der Drehzahl in der Wiese mit dem Heckrotor aufgesetzt, und er hat blockiert. Das hat das Heckantriebsritzel abgeschliffen. Wurde getauscht. Mit einem guten Drehzahlregler zu fliegen ist schon angenehm !
Ich werde jetzt den Übergang machen, d.h. den Blade in den Hughes500 Rumpf und normal mit den T-REX450 fliegen. Die überflüssigen oder im Weg befindlichen Teile sind schon abmontiert. Bis jetzt ist kein gröberes Hindernis zu erkennen. Evt. wird der Motor mit dem Zusatzgewicht zu schwach. Außerdem sollte ich mir eine Kühlung überlegen. Evt. einen Kühlkörper auf den Regler und einen Lüfter zum Motor. Elegant wäre ein Lüfterrad oben auf dem Motor montiert, falls das noch Platz hat !


Hughes450Hughes500 für 450er Größe, GfK

Hughes500 milHughes500 für 450er Größe, GfK, diesmal in der Military Variante

EC135 (Align) [2]

EC135 Mit dem 450PRO kam auch ein EC135 (ÖAMTC) Rumpf mit leichten Schäden.

Hummingbird FP - BK117 (Century) [2]

 FP

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
52cm
48,5cm
300-350g
Speed300


3s 600-900
Nur ein FP Modell, aber vielleicht paßt ja ein HB CP hinein. Sehr billig, leer bis auf die Motoren.


Ausgemusterte und verkaufte Modelle:

ShuttleZ (Hirobo) [0]

Verkauft. 30er Größe
Das sollte mein Einstieg in die Verbrennerwelt werden. Allerdings bin ich nie soweit gekommen und habe inzwischen den Verbrennern komplett abgeschworen.

Hyperfly (Kyosho) [0]

Hyperfly Verkauft.
Ein kleiner Heli ohne Heckrotor. Flog bei mir nur schwach. Mit heutiger Technik (Lipo,BL) würde es sicher besser gehen.


Carboon2 (BMI) [0]

Verkauft. FP Klein-Heli.
Mit dem Schweben hatte ich so meine Probleme. Rundflüge haben sich im Freien mehr aus Versehen ergeben. Sehr crashresistent ! Die Originalservos sind sehr langsam - ausgetauscht. Die Ersatzteilversorgung ist bei uns etwas problematisch.

Hummingbird2 (Century/ACT) [0]

Verkauft. FP Klein-Heli.
War eigentlich als Ersatzteillager für den Carboon2 gedacht, bis ich draufkam, daß er anscheinend nur mit dem Carboon (ohne 2) kompatibel ist. Nie geflogen.

Carboon 400 (BMI) [0]

CCPM, Heck über Welle, verkauft

Rotordurchmesser
Länge Gewicht Motor Regler
Gyro
Akku
63cm
58cm
475g
Mega 16/15/3
Castle 25A
GY-401
3s 2000

Mal wieder ein Spontankauf - fast. Ich hatte schon länger überlegt ein Modell der 400er Klasse zu kaufen. Dieses hat eine CCPM Ansteuerung, was mir sehr gefiel. Der Wellenantrieb für den Heckrotor weniger. Mein Händler hatte wegen einer Fehllieferung einen Bausatz recht günstig abzugeben und hat mir versprochen, daß Ersatzteile kein Problem sind(!).
Die komplizierteren Teile sind vormontiert: Rotorkopf, Taumelscheibe mit Pitchkompensator, Heckantrieb. Die Anleitung ist der absolute Minimalismus. Einige Bilder sind nur mit Lupe zu sehen. Einige Schritte (z.B. Servomontage) sind praktisch nicht beschrieben. Die Angaben zur Einstellung beschränken sich auf die Pitchwerte. Wie stramm der Heckabtrieb sein darf, wird nicht erwähnt. Ebenso findet man wenig Angaben zu Motor und Ritzel. Die deutsche Übersetzung ist teilweise schwer verständlich, da und dort sogar falsch. Es empfiehlt sich bei entsprechenden Sprachkenntnissen, nach der englischen Anleitung zu bauen.
Das Chassis besteht aus Thermoplast, die Schrauben fanden gut Halt (bis auf eine). häufigere Umbauten werden aber problematisch. Motorritzel ist keines dabei.
Ich gönne ihm eine gute Ausstattung. Xpower BL, Smile 30-6-12, GY-401, 3s 2000, 4x GWS Naro.
Der Motor bringt leider eine zu hohe Drehzahl und im gedrosselten Betrieb wird er extrem heiß. Der Mega wird zwar auch warm aber nicht so sehr. Allerdings ist das ein 6pol Motor, wodurch der Smile mit der Frequenz/Drehzahl nicht mehr mitkommt, da der Motor mit etwa 30.000 U/min dreht. Der Castle Regler ist etwas heikel bei der Drehzahleinstellung im Reglermodus. Das Ritzel werde ich wohl noch etwas größer nehmen um etwas mehr Reserven bei der Drehzahl zu haben.
Im weiteren habe ich die Ansteuerung der Rotorblätter geändert. Laut Anleitung und auch bei T-REX u.a. werden die Blätter von hinten angelenkt, d.h. wenn die Taumelscheibe hochgeht, sinkt der Pitchwert. Das ist genau verkehrt zu meinen anderen Helis. Diese Einstellungen wären über die Fernsteuerung durchaus machbar. Allerdings war ich mir nicht sicher bezüglich der Wirkung der Paddel. Die Anlenkung der Rotorblätter kann man auch umdrehen. Dann entspricht alles z.B. dem ECO8.

Mein erster Flug war leider nur sehr kurz. Nach etwas Nachtrimmen bin ich im Wohnzimmer gestartet. Leider ist er mir dann bald etwas zur Seite gedriftet und ich habe falsch reagiert :-( Ergebnis: Rotorwelle verbogen, ein Kegelritzel zahnlos, Rotorblätter etwas abgeschürft. Die Ersatzteile waren nach wenigen Tagen da und durchaus erschwinglich.


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