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Letzte
Änderung: 30.1.2012
kleiner als 450er:
Blade msr (Eflite) |
Blade MCPX (Eflite) |
T-Rex 250SE
(Align-Robbe) |
Hummingbird CP (Century/ACT)
|
ECO Piccolo (Ikarus) |
Dragonfly
(Reely) |
SJM400
450er:
T-Rex 450SE (Align-Robbe) |
T-Rex 450PRO (Align-Robbe)
|
Solax 450 (Pichler) |
Blade400 (E-flite)
ECO8 Größe/500er/600er/700er:
HeavenUp (Gensmantel) |
Heaven
(Gensmantel) |
ECO8 (Ikarus) |
T-Rex 500 GF (Align-Robbe) |
T-Rex 600 ESP (Align-Robbe) |
T-Rex 700E (Align-Robbe)
Koaxial:
Bell 47G indoor (Graupner) |
HM5#8 (Walkera) |
HM5#6 (Walkera) |
Blade mcx
S300 (EFlite) |
Kamov KA 58 (Revell)
Sonderformen:
Micro Indoor Chinook (Graupner) |
Copter
UL C35 (Carson) |
UFO 5 (Walkera)
|
Blade mQX (E-Flite)
Spielzeug Helis:
PicooZ (Silverlit) |
Robocopter
|
MicroLama V3 15g |
Copter3 |
FalconIII
Rümpfe:
BO-105 (ECO8) |
Hughes 500 Rumpf |
Ecureuil (MSComposites) |
Causemann Rümpfe |
Hummingbird
FP - BK117 (Century) |
Blade400 - Hughes500 |
EC135 (Align) |
Agusta A109 (Align)
|
Agusta A109 (Heli Artist) |
Hughes500(500er)
nicht mehr vorhanden:
ShuttleZ (Hirobo) |
Hyperfly (Kyosho) |
Carboon2 (BMI) |
Hummingbird2 (Century/ACT) | Carboon400
(BMI) |
Toto450 (Totonkatoys)
Die Bilder sind im Moment nur zum Teil von meinen
eigenen
Modellen, ansonsten aus dem Netz oder von fremden Modellen
(gekennzeichnet durch (@) )
Momentaner Status des Modells [n]:
Status
|
Bedeutung
|
Status |
Bedeutung |
Status |
Bedeutung |
1
|
Plan |
5
|
fertig, ungeflogen |
0
|
verkauft oder verschrottet |
2
|
Bausatz oder Teile |
6
|
in Benutzung |
-1
|
defekt, wird repariert |
3
|
angefangen |
7
|
selten in Gebrauch |
-2
|
defekt, ausgemustert |
4
|
fast fertig |
8
|
nicht mehr in Gebrauch |
-
|
neue Modellbeschreibung (Rumpf)
|
Blade msr (EFlite) [6]
FP, 2G4
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
18cm
|
20cm
|
28g
|
brushed
|
int.
|
int.
|
1s 150mAh
|
Ein Übergang um auch mal ohne Gefahr Rundflug machen zu
können. Ich hatte die Gelegenheit einen Hirobo Quark zu fliegen
und fand die
Stabilität sehr schön. Den Preis weniger, daher jetzt der
Blade msr. Ist natürlich eine andere Klasse, dafür kann man
auch in der Wohnung herumfliegen. Der Heli verbindet sehr gut
Stabilität mit Agilität, ist aber doch merkbar beweglicher
als ein Koax. Mit etwas Simulatortraining der
ideale Anfänger Heli. Im Rundflug sind die Reaktionen manchmal
etwas eigenartig. Er nimmt erst bei stärkerem Ausschlag
Geschwindigkeit auf, dann aber richtig. Auch die
Widerstandsfähigkeit ist hoch. Ich bin mehrfach in 1-2m Höhe an die
Wand geflogen mit folgendem Absturz, und er zeigt keine Schäden.
Inzwischen eiert er beim Schweben etwas herum. Anscheinend ist etwas
krumm, möglicherweise die Paddelstange, die allerdings relativ
mühsam zu tauschen ist.

Für einige der kleineren Helis habe ich
mir einen Koffer hergerichtet:
Die vorhandenen Teiler habe ich durch 3mm Sperrholz ergänzt. Die
Blades teilen sich einen Sender, da der etwas sperrig ist. Das andere
sind 3x 3Kanal (Spielzeug)helis, 1x PicooZ. Über die Batterien
kommt noch das große Blade Ladegerät.
Blade MCPX (EFlite) [6]
CP, FBL, 2G4
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
24,5cm
|
23,5cm
|
45,5g
|
brushed
|
int.
|
int.
|
1s 200mAh
|
Einer der kleinsten CP FBL kunstflugtauglichen Helis. Fliegt eigentlich
sehr stabil. Leistung ist nicht unbedingt üppig. Sehr
widerstandsfähig. Ich habe schon beim ersten Flug Flips, Rollen
und Rückenflug gemacht. Man darf nur nicht vergessen, auf
Kunstflugmodus umzuschalten :-) Nach einigen Abstürzen verschiebt
sich die Hauptrorotwelle zum Zahnrad. Ist etwas Fummelei, das wieder
zurückzubekommen. Die erste Serie hatte Probleme mit den
Blatthaltern. Betrifft meinen hoffentlich nicht mehr.
In der Wohnung kann man zwar fliegen, aber mit der DX5 ist die
Pitchkurve so groß (>-12 +12°), daß der Schwebepunkt
sehr empfindlich ist. Evt. kommt doch noch mal eine DX6i ins Haus ?
Nach einigen Crashes wurden jetzt Blätter und Blatthalterwelle getauscht.
T-Rex 250SE (Align-Robbe) [6,3]
CP
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
46cm
|
43cm
|
330g
|
Align BL
|
Align 15A
|
Align GP750
|
3s 850
|
Der Bau weist einige kleinere Probleme auf, u.a. ist die Heckanlenkung
etwas zu lang mit meinem Servo (nicht Original), und die
Kugelkopfhalter sind sehr empfindlich. Das Gyro funktioniert sehr gut
auch ohne besondere Einstellungen. Derzeit fliege ich nur eine ganz
primitive Gaskurve. In Zukunft folge ich der Empfehlung einer
Zeitschrift mit einem MiniJazz15 mit echter Drehzahlregelung. Ich bin
schon gespannt auf die ersten Rundflüge. Davor muß ich aber
noch mehr am Simulator üben.
Als Ersatzteillager habe ich mir günstig noch einen "normalen"
250er mit Regler und Motor besorgt.
Inzwischen bin ich sowohl in der Halle als auch draußen schon
im Kreis geflogen.

Absturz
- Blattlagerwelle, Blätter, Heckrohr u.a. -> repariert.
Interessanterweise blieb die Rotorwelle und die Heckrotorwelle heil !
Selbst der leichte Knick im Heckrohr konnte mit etwas Biegen
genügend entfernt werden. Weniger eine Frage des Geldes als des
Aufwands
bei der Reparatur.
Leichter Kunstflug geht, aber die Leistung ist nicht so toll und er reagiert recht schnell.
Die #2 wird gerade als FBL aufgebaut. Die nicht SE Version bekommt eine Reihe der Teile des SE und den V-Stabi Kopf Umbau.
Flugfehler bei #1 -> Reparatur erfolgt
Versuch eines Flips in der Halle -> Crash -> rep -> Crash -> reo -> Crash -> rep
Hummingbird CP (Century/ACT) [6,2,2,2,2]
CP, 6Kanal, Heckmotor DD(direct drive)
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
52cm
|
48,5cm
|
300-350g
|
Speed300
|
Ikarus PiccoBoard |
Ikarus PiccoBoard
|
3s 600-1500
|
Das beiliegende Doppelklebeband hat nicht gehalten. Schon vor dem
ersten Start haben sich die Servos gelöst. Ich habe jetzt
Heißkleber genommmen.
Die ersten Schwebeversuche waren recht erfolgreich. Der Heli steht
stabil auch direkt über dem Boden. Die Pitch/Gas Einstellungen
passen noch nicht. Ich habe selbst bei Vollpitch nur wenig Auftrieb.
Der Pitchwert bei Vollgas könnte zu hoch sein. Evt. sind die Akkus
(7x650NiMh und 2s 640) zu alt oder zu schwach, auf jeden Fall bleibt
alles kalt. Laut Internet verträgt die Elektronik auch 3s, damit
(640 oder 910, auch 1500 gehen noch vom Gewicht) geht er richtig gut.
Evt. verpasse ich dem NiMh Akku noch eine 8.Zelle. Ein
kleiner Brushless wartet auch noch.
Nach weniger als 1h Schwebezeit ist der Heckmotor eingegangen,
obwohl er nie zu heiß schien. Bei der Gelegenheit habe ich das
Getriebe mit großem Prop gegen einen langen Motor (Ikarus Piccolo
V2) mit 3x2" Prop getauscht. Der Stromverbrauch ist höher, die
Hecksteuerung subjektiv besser. Flugzeit mit 3s1350 ca. 12-15min.
Leider hat er sich jetzt eine Unart angewöhnt. Nach einigen
Minuten Flugzeit dreht das Heck ruckartig bis zu 180° zur Seite.
Die Ursache ist noch unbekannt.

Ich habe jetzt ein Ikarus PiccoBoard
eingebaut. Die Beimischung paßt noch nicht. Leider ist er mir bei
den Versuchen umgekippt und der Rotorkopf ist gebrochen. Inzwischen
repariert. Auch die Beimischung ist jetzt OK.
Aber es wird schwieriger Ersatzteile zu bekommen. Daher habe ich
einen weiteren Baukasten ersteigert. Und das hat sich wohl etwas
verselbstständigt :-) Auf jeden Fall habe ich jetzt Ersatzteile
genug ! Damit bieten sich auch Experimente mit boardless und brushless
Antrieben an.
Beim letzten Flug hat sich der Heckrotor gelöst, aber die
Landung
war noch sanft. Ich brauche aber einen besseren Akkuhalter als das
Original. Das wird jetzt mit 2 Gummis quer gelöst, was recht gut
hält.
Auf ebay habe ich auch noch ein HL-Modul für das
Picoboard gefunden. Allerdings muß ich deswegen und um die Haube
drüber zu bekommen, das Picoboard in Längsrichtung montieren.
Beim nächstenVersuch haben die Servos recht komisch und sprunghaft
reagiert.
ECO Piccolo (Ikarus) [4]
FP, PiccoBoard
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
52cm
|
48,5cm
|
300-350g
|
Speed300
|
Ikarus PiccoBoard |
Ikarus PiccoBoard
|
3s 600-1500
|
Der Urvater dieser Klasse. Die Servos sind alle locker. Vermutlich mehr
als Sammlerstück.
Dragonfly (Reely) [5]
FP, 3in1
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
52cm ?
|
48,5cm
|
300-350g
|
Speed300
|
3in1 |
3in1
|
3s 600-1500
|
Ein Clon des Piccolo. In einigen Punkten allerdings verbessert.
Identisch zum Walkera HM22D. Den Heli habe ich etwas verbastelt
geschenkt bekommen.
SJM400 (SJM) [7]
CP, zu verkaufen
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
70cm ?
|
cm
|
g
|
brushless (Align)
|
Align
|
(GY-401)
|
3s2200
|

Ein 400er Klasse Heli mit MFS Rotorkopf (ohne Pitchkompensator). Ein
paar Anlenkungen fehlten. Das war besonders lästig, da die Kugelköpfe ein eher unübliches Maß haben.
Das Flugverhalten ist eher nervös, aber beherrschbar. Mich hat hauptsächlich der Kopf fasziniert.
Nachdem er jetzt geflogen ist, wird er wohl nur noch zum Ansehen
dienen. Heckservo/gyro habe ich schon wieder ausgebaut. Der Rest folgt
bei Bedarf.
Blade 400 3D (E-flite) [-]
CP
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
71,8cm
|
65cm
|
665g
|
BL EFlite
|
JAZZ 40
|
GY401
|
3s2200
|
Heli mit Servos, Gyro und Antrieb. Zu Anfang bin ich nur mit
Trainingskreuz geflogen, geht aber gut. Inzwischen auch ohne. Leichter
Rundflug ist noch sehr wackelig.
Da ich keine Sendereinstellungen für die FX18 (V2) gefunden
habe, hier meine Werte. Allerdings bin ich noch ganz am Anfang. Also
sind diese Werte nur als Startwerte zu sehen:
Type: Heli
Reverse: 3, 6
SMitte:
K1 –9 K2 –26 K4 +7 K6 +1
Sweg: (andere auf 100)
K4: L39 R18 K5: L100 R90
D/R
K1 70% K2 80% K4 70%
Expo:
K1 -20% K2 -20% K4 0%
ST-U: Up 5min, +K3, Position 19
REGL
Mischtrimmer 4-on
Revo -26
Norm:
Gas: -100 -50 0 +50 +100
Pitch: 0 42 50 75 100
GV-1: (noch nicht benutzt)
Gas: 100 85 70 85 100 Verz. 0
Pitch: 10 29 48 74 100
Auro:
Gas –100 Pitch Min:–100 Max: +100
Taum:
HR3 Pitch –50 Roll –50 Nick –50
Funk Kan7
Para:
DRSC 4 Mode2 D-UM Normal D-TR OFF
CAMI2000 File
Das Expo habe ich inzwischen rausgenommen. Auch das Revo. Des weiteren
habe ich die Gaskurve (Norm) in der Mitte angehoben um mehr Drehzahl zu
erreichen (ca. -100 -20 35 80 100, in Zukunft wohl noch mehr). Das ist
aber noch nicht der
Endwert. Alternativ könnte man auch auf einen drehzahlregelnden
Regler umsteigen.
Mit der Gyroeinstellung komme ich auch noch nicht zurecht. Im
Normalmodus ist er recht träge. HH habe ich noch nicht eingestellt.
Leider ist er mir bei einer Landung im Schnee umgekippt, und dabei ist
die Hauptrotorwelle verbogen worden. Und gleich nochmal - diesmal hat
es ein Servo und die Blattlagerwelle erwischt. Vorher habe ich aber
noch die ersten
Rundflüge gemacht.
Das gleiche Servo habe ich nicht bekommen, aber die ESKY (z.B. auch
Conrad) Digitalservos scheinen identisch zu sein. Zumindest im direkten
Vergleich bewegen sie sich genauso. Bei der Gelegenheit habe ich das
Heckservo gegen ein Futaba 3154 getauscht, das ist schneller und
deutlich präziser. Die Meinungen im Internet gehen auseinander, ob
man damit die Digitalservoeinstellung (275Hz) nutzen kann.
Das HH geht gut, aber ich brauche noch einen eigenen Speicherplatz mit
anderer Trimmung. Um das zu umgehen, brauche ich eine bessere
mechanische Einstellung.
Bei wärmerem Wetter hat der Regler das im Internet beschriebene
Verhalten gezeigt und wegen Überhitzung abgeschaltet. Ein anderer
Regler war leider falsch programmiert und so ist der Heli beim
Einschalten unkontrolliert hochgelaufen und hat die Rotorblätter
und Paddelstange und Blattwelle zerstört.

Nach der Reparatur hatte ich kurz nach dem Abheben wilde
Störungen, auf jeden Fall keine Kontrolle und bin jetzt wieder
soweit als wie zuvor. Allerdings hat es auch noch das Landegestell
erwischt. Die Reparatur ist fast abgeschlossen.
Nach komischen Effekten flog das Eflite Gyro raus und der Regler ist
ein PIX3000 (kein echter Regler). Dazu noch 2G4 und es läuft
wieder alles. Inzwischen bin ich damit schon meinen ersten Looping
geflogen.
Anscheinend war der Regler (BEC?) überfordert. Nach meiner ersten
Rolle hat er abgestellt. Und da ich noch keine Autorotation kann, gab
es einen Platsch, der allerdings nur begrenzte Schäden zur Folge
hatte.
Am nächsten Tag gings weiter. Auch der SPIN33 hatte Probleme mit
der Temperatur. Weiter außen montiert ging es dann. Die
Einstellung des Reglermodus hat mir aber Probleme bereitet, und bei
einem Test stieg Rauch aus dem Regler.

Mit einem JAZZ40 lief es besser. Allerdings
habe ich beim Einstellen
der Drehzahl in der Wiese mit dem Heckrotor aufgesetzt, und er hat
blockiert. Das hat das Heckantriebsritzel abgeschliffen. Wurde
getauscht. Mit einem guten Drehzahlregler zu fliegen ist schon angenehm
!
Ich werde jetzt den Übergang machen, d.h. den Blade in einen
Hughes500
Rumpf und normal mit den T-REX450 fliegen.
T-Rex 450SE (Align-Robbe,?,CopterX)
[6,6,6,6,6]
#1 CP
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
cm
|
cm
|
g
|
BL Clone 3600 - 13Z
BL
BL
BL
BL CopterX
|
Robbe Roxxy 940-6
Jazz40
Jeti Advance Heli 40
Jazz40 BD40A ???
|
GP750 + FS550 DigiSpeed
uRondo + FS61 DigiSpeed
GY401 + ?
uRondo + FS61 DigiSpeed
GP750 + FS61 DigiSpeed
|
3s 2200
|
#1
Mal wieder ein Sonderangebot. Der
Toto450 war noch nicht fertig, der
Blade400 mal wieder beschädigt. Also dann mal das Original(?) der
Größe. Die Teile sind besorgt, der Antrieb ist ja dabei.
Dazu noch ein Clon (#2), der nur minimal abweicht. Ich baue jetzt beide
parallel auf (#1 und #2). So habe ich Reserve, wenn mal wieder
was schief geht :-)
Der T-Rex450 fliegt
schon deutlich präziser und angenehmer als der Blade400. Evt.
bekommt er noch einen Jazz Regler, obwohl der Originalregler zumindest
mit einer Gaskurve sehr gut geht.
Jetzt hatte auch der Align T-Rex seinen ersten Absturz. Einen
Rückenflugversuch konnte ich nicht sauber beenden und abwärts
ging es. Der übliche Schaden an Wellen und Blättern.
Repariert, aber läuft noch nicht richtig (Kopf).
Und nochmal fast das gleiche bei einer stehenden Rolle. Wieder
repariert. Rotorwelle und Paddelwelle getauscht. Alle Servos Karies.
Der Heckriemen ist wohl irgendwo angestoßen. Er ist ausgefranst
und im Flug war verminderte Leistung zu bemerken. Jetzt ist er locker.
Ob das der Grund oder nur eine Auswirkung ist, kann ich noch nicht
sagen. Repariert, aber beim ersten Versuch den falschen Modellspeicher
:-( Neue Reparatur.
Ich habe auf ebay einige günstige (eher billige)
Rotorblätter
gekauft. Eines davon hat sich als komplett verzogen herausgestellt !
Also muß ich in Zukunft auch darauf kontrollieren.
Gewichtsunterschiede im Bereich von 0,1-0,3g (bei ca. 24-32g) merkt man
dagegen an der Rotorblattwaage nicht.
Ein mißglückter Flip führt zur nächsten Reparatur.
Nachdem für Kunstflug der Schub etwas gering war, habe ich mal ein
größeres Ritzel (13 statt 12) genommen. Der Motor wird
relativ warm und nach wenigen Minuten nimmt die Leistung ab, evt. vom
Regler runtergeregelt. Hier soll jetzt ein Roxxy und ein anderer Motor
kommen.
Der erste Roxxy 940-6 hat zu einem Absturz geführt, zum Glück
in weiches Gras aus geringer Höhe. Anscheinend ist das BEC defekt.
Nach dem Log war die BEC Spannung vorher schon schwach und ist beim
ersten Steigflug komplett zusammengebrochen.
Mit einem anderen gleichen Regler ging es dann, die gemessene
Schwankung der RX Spannung ist minimal. Allerdings ist der
Gasweg etwas komisch, er läuft erst spät an und reagiert dann
sehr empfindlich. Nach 5min war der Akku recht leer, der Strom also
deutlich höher, auch die maximale Drehzahl wird recht hoch
angezeigt (3600). Als nächstes habe ich den Governor aktiviert.
Das geht schon deutlich besser (im Kunstflug). Allerdings ist auch der
Strom entsprechend gestiegen. Jetzt sind keine 5min mehr drin.
Das Flugverhalten ist ein wenig unruhig, daher werde ich mal die ganzen Lager... prüfen müssen.
#2

Servos habe ich noch, Motor ist auch
vorhanden. Ebenso Gyro und
Heckservo. Nur die guten Regler sind etwas Mangelware. Der Clone ist
etwas weiter vormontiert als das Original allerdings kaum mit
Schraubensicherung, d.h.
ich muß fast alles wieder lösen.
Der Clone
zeigt kaum Abweichungen vom SE V2, allerdings ist die von mir
verwendete
Antriebskombination mies. Der Regler wird nach kurzer Zeit sehr warm,
und ich habe Angst, daß er abschaltet. Im weiteren hat er einen
Jazz40 bekommen, aber auch der Motor ist nicht der beste.

Die
#2 hatte auch einen Absturz - wieder repariert. Trotz
hinzugefügter Paddelgewichte ist der Heli sehr nervös. Ich
hab das Expo stark erhöhen müssen.
Der nächste Crash war nicht im Flug. Ich hatte ihn gerade gelandet
und wollte die Drehzahl etwas reduzieren, als er (evt. durch eine
Böh) umgekippt ist. Die Schäden sind eher gering. Die
Paddelgewichte habe ich verdoppelt.
Die
Akkus werden immer noch recht heiß. Evt. taugt der Motor nichts.
Der Kopf ist schwergängig und der Regler schaltet früh ab. Ob
wegen BEC
Problemen oder weil der Motor überlastet, muß ich noch
herausfinden.
Nach einigen Korrekturen lief er eigentlich ganz gut, dann aber ist der
Riemen gerissen und es heißt wieder mal Reparatur. Das
Kopfstück war verbogen. Der Einfachheit halber einen neuen
kompletten Kopf. Jetzt geht er wieder und wartet auf den Einbau in
einen Rumpf. Der letzte Testflug davor war wieder mal ein Crash (Licht
zu mies). Einige Wellen und Getriebe sind hin. Bei der Gelegenheit
kamen gleich digitale Servos rein, damit auch FBL geht.
Jetzt ist ein
uRondo mit einem RJX 2bl. Kopf montiert. Erstflug weitgehend
problemlos. Allerdings war es schon recht dunkel, daher ging nicht mehr
als leichter Rundflug. Bei einem weiteren Flug hat er sich als sehr gut
zu fliegen erwiesen. Auch Kunstflug geht wie auf Schienen, nur die
Pichwerte bei Normal und Idle1 sind noch nicht korrekt und die
Heckempfindlichkeit stimmt noch nicht ganz.
#3

Nun noch eine #3: ein CopterX, ein ziemlich identischer Nachbau.
Gebraucht: ein Servo war defekt, gutes Gyro. Fliegt auch schon.

Inzwischen
habe ich aus Badenudeln und CfK Rohren Schwimmer gebaut und auf der #3
montiert.
Pitch muß erhöht werden und er ist ein wenig
empfindlicher, aber ansonsten wenig Einfluß. Landen am Wasser ist
kein Problem, beim Starten des Motors aber dreht er sich wie wild und
man muß stark mit Seite korrigieren. Fahren am Wasser ist fast
unmöglich. Der Heli wird durch den Heckrotor nach links
abgetrieben. Für andere Richtungen muß man ihn fast umkippen.
Bei einem unglücklichen Manöver ist es passiert - er ist
auf
dem Wasser gekentert. Aber der Regler hat es überlebt ! Ich
führe das darauf zurück, daß er sehr schnell komplett
untergetaucht wurde und ich ihn noch unter Wasser abgesteckt habe.
Anscheinend wurden nur die Rotorblätter leicht beschädigt,
der Rest funktioniert noch.
Inzwischen konnte ich schon einen Looping damit fliegen. Bei einer
Pirouette in Fahrt schlägt der Windfahneneffekt trotz HeadingHold
zu. Nach etwas über 180° Drehung wird der Heli mit einem Ruck
wieder geradegerichtet.
#4

Mit Teilen aus verschiedenen ebay Käufen
habe ich einen
weiteren Clone aufgebaut. Das Chassis ist aus CfK, Alu Heck. Damit will
ich
einen 3blatt Rotor (später evt. auch einen 4blatt) testen.
Stabilisierung durch ein uRondo.
Die ersten Versuche waren wenig erfolgreich. Die Ausschläge waren
wohl zu groß. Ich habe auch eine virtuelle
Taumelscheibenverdrehung hinzugefügt. Leider hat das Heck eine
Störung entwickelt, daher konnte ich nicht weitertesten.
Mit korrigiertem Heck war der Testflug leider auch nur kurz :-( Die Einstellung war wohl unbrauchbar.
Ich habe jetzt einen zum 2blatt umgebauten 4blatt Kopf montiert. Die
Gestänge haben etwas unglückliche Winkel, sodaß viel
Spiel ist. Außerdem hat auch der Taumelscheibenmitnehmer zuviel Spiel.
Der Erstflug war etwas besser als vorher, aber nicht wirklich
kontrolliert.

Ich habe erstmal die aktuelle SW(4.1) eingespielt und einen Rotorkopf von RJX montiert.
Damit läßt er sich fliegen. Das Abheben ist ein Problem. Am
besten hebt man (wie beschrieben) mit einem Ruck und ohne Nick/Roll ab.
Dann kann die Stabilisierung arbeiten.
Die Einstellung ist recht empfindlich. Ich habe bisher mit 2
Schiebereglern gearbeitet, das ist nicht präzise und
reproduzierbar genug. Außerdem sollte ich auf eine
Drehzahlregelung übergehen, das wird dem Stabi wohl helfen.
Die Schieberegler habe ich inzwischen im Weg begrenzt und taste mich an
eine brauchbare Einstellung ran. Rundflug ging schon, aber er ist noch
etwas unruhig. Bisher bin ich mit relativ niedriger Drehzahl geflogen.
Evt. geht es mit höherer besser.
Mit höherer Drehzahl (aber auch niedriger) und sehr genauer
Einstellung der Empfindlichkeitswerte fliegt er jetzt ganz gut, auch
Kunstflug geht.
Leider ist er am Ende eines Flugs eingeschlagen. Ich konnte einen
Flip
nicht rechtzeitig abfangen. Evt. war der Akku schon zu schwach, oder
die Drehzahl im Schwebemodus war zu klein (Pitch wäre genug). Das
Heck hat wohl die Hauptenergie aufgenommen und ist sehr verformt, die
Blätter haben überlebt. Die meisten Gestänge am Kopf ab
oder gebrochen. Ebenso einige Getriebe. Ein weiterer RJX Kopf ist mir
in den Schoß gefallen. Die Lager der Blattlagerwelle liefen rauh
und sollten getauscht werden. Das ist aber ein ziemliches Problem. Man
braucht viel Gewalt um sie rauszuschlagen, und es steht kaum etwas als
Ansatzpunkt hervor. Zwei Lager habe ich leider zerstört und der
äußere Ring blieb drin. Einen konnte ich schon rausdremeln,
der
andere sträubte sich länger. Alles wieder repariert. Die
Taumelscheibe steht etwas tief, aber die Anlenkstangen sind nicht in
jeder Größe leicht zu finden. Hier sollte ich noch
optimieren, da die TS unten bei zyklischen Ausschlägen
anschlägt. Wäre aber für einen Scaleheli egal. Den
zweiten RJX Kopf habe ich mit ganz normalen Anlenkungen eingebaut, nur
die obersten Gestänge mußte ich ein wenig rausdrehen. Also
ist hier wohl was schief gelaufen und sollte bei Gelegenheit korrigiert
werden.
Nachdem die #4 soweit gut flog, habe ich jetzt wieder den 3bl. Kopf
montiert und eingestellt. Das Ergebnis war sowohl spektakulär als
auch frustrierend. Der Heli hatte noch nicht die volle (Normal)
Drehzahl erreicht, als wohl ein Blatt am Blatthalter brach. Durch die
entstehende Unwucht wurde die Welle massiv verbogen und die anderen
Blätter brachen ebenso und flogen ca. 10m weit weg - zum
Glück ohne mich zu treffen.
Nach diesem Ereignis habe ich wieder den 2blatt Kopf montiert. Das Heck
schwingt leicht. Der Heckschieber hat etwas Spiel, das ich auch mit
Originalteilen nicht wegbekomme. Das Schwingen ist allerdings recht gering und stört nicht allzusehr.
#5

Ein weiterer Clone, sehr ähnlich zu #2.
Einige Align Teile,
anderes von CopterX, der Kopf paßt aber nicht zu den CopterX
Manuals. Komponenten untere Mittelklasse.
Das ist mein Nachtflugheli geworden.
Ich habe erstmal ein paar Teile getauscht. Ein besseres Gyro und
Heckservo, Heckriemen weniger straff, Rotorblätter GfK, neue
Paddelstange und Hauptrotorwelle.
Der Start war dann unkompliziert, wenig Trimmen nötig, allerdings
Spurlaufabweichung. Der Kopf hatte die oberen 4 Verbinder als fixe
Teile, die nicht einstellbar waren !? Die oberen 2 habe ich getauscht.
Allerdings hat jede Änderung eine zu starke Auswirkung gehabt und
ich habe kein brauchbares Setup gefunden.
Ich hatte keine Lust auf weitere Spiele und tauschte den ganzen Kopf.
Jetzt geht er einwandfrei.
Die Nachtflugblätter sind montiert. Die weitere
Beleuchtung ist fertig.
Da ich genug von Gaskurve hatte, wollte ich den vorhandenen,
unbekannten Regler tauschen. Nach Demontage konnte ich den Typ ablesen
und fand eine Anleitung im Netz, die sogar von Governer spricht. Also
doch wieder der alte Regler, nur anders eingestellt. Der Governer
funktioniert recht gut. Nur in Grenzbereichen habe ich Probleme.
Teilweise ist mir das Heck weggedreht. Das kann aber unterschiedliche
Ursachen haben: Akku, Regler, Motor zu schwach, zu kalt (0°C),
Riemen rutscht durch, Drehzahl im oberen Bereich nicht sauber
gehalten... Ich werde wohl mal mein Unilog montieren und mir die Werte
ansehen. Bei einem andern Heli habe ich jetzt gesehen, daß bei diesen Temperaturen der Heckriemen schon sehr lose ist.
T-Rex 450PRO (Align-Robbe) [-1]
CP
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
cm
|
cm
|
g
|
BL Align
|
Roxxy 950
|
GP780 + Align DS520
|
4s 1800
|
Ein gebrauchter Heli in sehr gutem Zustand. Die Gaskurve
mußte sehr viel flacher als beim SE V2 sein. Anscheinend ist der
Antrieb besser, da ich die Pitchkurve identisch habe. Mit der
Heckeinstellung bin ich noch nicht ganz glücklich.
Für mehr Power habe ich vom vorhandenen (13) Ritzel auf das im
Manual genannte Ritzel (14) umgerüstet und den Governer Mode
aktiviert. Der Schub hat zugenommen, ist mir aber noch zu schwach. Ich werde wohl einen anderen Motor nehmen müssen.
Ich habe etwas gemessen und mit dem 14er Ritzel komme ich nur auf
stabile 2600U/min. Da sehe ich kaum Einbrüche bei Vollpitch. Drehe
ich die Drehzahl höher, sehe ich entsprechende Einbrüche bis
auf etwa 2600. Entweder reicht die Leistung nicht für mehr, oder
das Ritzel paßt nicht. Ich werde mal sehen ob ich ein 15er finde.
Alternativ wäre noch eine 4s Variante möglich. So hätte
ich bei gleichem Strom deutlich mehr Leistung.
Nach
einem weiteren Testflug mit unbefriedigendem Verhalten, habe ich alle
Einstellungen nachgestellt und dabei bemerkt, daß 2 der DS-410M
beträchtliches Spiel haben, 1-2mm an der Anlenkstange ! Neue
Servos sind montiert und eingestellt. Der Tausch des Nick Servos ist
ein Krampf. Mit demontierter Gyroplattform ging es geradeso heraus.
Nachdem auch mit einem 15er Ritzel die Leistung nicht mehr wurde - die
Drehzahl nicht stabil war - habe ich jetzt ein 12er Ritzel und nehme
4s. Damit ist der Drehzahleinbruch selbst bei hoher Belastung nur im
Bereich von 100U/min (bei 3000U/min). Die Akkus werden aber schon ganz
schön gefordert. Um den Schwerpunkt ohne große Umbauten zu
halten, darf man aber nur sehr leichte Akkus nehmen.
Crash wegen Flugfehler.
Solax 450 (Pichler) [-]
CP
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
70cm ?
|
cm
|
g
|
Align
|
Align.
|
GY-401
|
3s2200
|
Ein 450er Klasse Heli ähnlich dem Wolf 450SE/Carboon450,
aber mit
anderem Heckabtrieb, nur die Mechanik ohne Elektronik. Da die
Ersatzteilversorgung inzwischen etwas
schwierig wird, vermutlich für einen Rumpf und soweit möglich
die Trex Ersatzteile. Das Heck ist etwas unruhig, es ist auch noch
keine wirklich gute Gaskurve eingestellt - Regler ? Im Rundflug hat er
sich gut benommen.
Soll den
EC135 Rumpf bekommen und wurde dafür schon teilweise zerlegt.
HeavenUp (Gensmantel) [7]
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
90cm
|
cm
|
~1600g
|
|
|
|
10xSubC oder 3LiPo
|
Mein erster Heli, gebraucht mit einigen Ersatzteilen. Damit habe ich
meine
ersten Schwebeversuche gemacht. Allerdings war das Ritzel schlecht
angepaßt,
und ich habe zwei Motoren gekillt (500/600 Bürste). Einige der
Teile
wurden durch ECO8 Teile ersetzt (Landekufen, Heck).
Heaven (Gensmantel) [4,3?]
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
90cm
|
cm
|
~1600g
|
|
|
|
10xSubC oder 3LiPo
|
Dieser Heli hing lange an der Decke eines Modellbauladens. Ich hab ihn
dann gegen Zahlung einer eher geringen Gebühr davon erlöst.
Leider passen die Teile nicht ganz mit dem anderen Heaven überein.
Zahnrad und Riemen unterscheiden sich wohl zwischen Heaven/HeavenUp.
Die Servos sind recht flexibel montiert und der Antrieb war ein
Bürstenmotor.
Ein weiterer Heaven (ich muß noch schauen ob normal oder UP) ist
dazugekommen. Der Preis war erschwinglich, der Zustand gut und es
gehörten eine Unmenge Ersatzteile dazu. Leider nicht ganz
gleichmäßig verteilt.
ECO8 (Ikarus) [7,2]
CCPM,
Heck über Riemen
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
107cm
|
cm
|
~1800g mit 3s4500 1580g
|
FUN500-19
FUN500-19
|
Smile 45-6-12 Opto
|
GY-401 + MPX
|
3-4LiPo
|
Eigentlich erst als Ersatzteillager für den Heaven gedacht, habe
ich
ihn
dann mit einem Brushlessmotor ausgestattet (FUN500) und
ausschließlich
benutzt. Verschiedene Alu Tuningteile (Taumelscheibe, Rahmen, Heckring,
Motorplatte). Ich habe einige Gyros ausprobiert: Ikarus MiniGyro (ging
gut, aber kein Heading Hold), CSM ICG360 (ließ sich nicht
vernünftig
einstellen), Robbe 3D-Gyro (hat auch Ärger gemacht, bis ich die
Heckrotorblätter
gekürzt habe), Futaba GY-401 mit 9251.
Schweben geht recht gut, auch erste Rundflüge habe ich gemacht.
Dabei
gab es allerdings einige Abstürze und der Heli lag dann
längere
Zeit.
Inzwischen habe ich einen Alu Rotorkopf montiert, die Einstellungen
sind aber noch nicht perfekt. Außerdem hatte ich Probleme mit
Heckzucken. Einige Experimente mit ext. BEC bzw. Empfängerakku
sind noch nicht abgeschlossen. Spätestens seit der Kombination
GY-401 mit 9251 dürfte das interne BEC (Kontronik Smile) an der
Grenze sein. Ich nehme jetzt einen Opto Regler mit externem BEC. Als
Servo wieder ein MPX.
Das obige Bild zeigt übrigens meine Indoor Schwebeanlange :-) Das
Kreuz verhindert das Umkippen, die Position wird durch die
Gummischnüre am Brett gehalten. So ist Schweben, leichte seitliche
Bewegung und etwas Drehung möglich.
Auf ebay habe ich einen ECO8 Rohbau ersteigert (#3). Die Seitenteile
mit
futuristischer Formgebung aus CfK. Das Landegestell ein einzelner CfK
Bügel, CfK Heckrohr. Eigentlich würde ihm der Alukopf gut
stehen :-) Kann man ja noch tauschen, da der Kopf recht leicht
abzumontieren ist. Im Ersatzteilvorrat fanden sich alle fehlenden
Teile. Nur eine ALU Motorplatte wäre noch schön.
Der #1 ECO8 hatte mal wieder einen Erstflug mit Alukopf und Lipo.
Lief soweit ganz gut, Drehzahl paßt (1500U/min), Pitch
anscheinend noch zu gering. Leider ist er mir bei Wind nach einer
Pirouette über den Kopf geflogen, was in einem Absturz endete (2
Servogetriebe, Heckrohr, Blattlagerwelle, Zahnrad, Rotorblätter,
Heckrotorblätter, Landegestell und ein paar Kleinteile). Noch habe
ich genug Ersatzteile. Allerdings gehen mir die Heckrohre langsam aus,
und die Händler in der Gegend haben keine ECO8 Teile mehr lagernd.
Das Landegestell ist jetzt eines vom T-REX500. Bis ich mich sicherer
fühle, nehme ich die noch verbliebenden Holzblätter.
Mit 3s war es recht lahm, kaum Reserven beim Abfangen. Mit 4s geht es
wesentlich besser. Allerdings wackelt das Heck komisch herum, darum
kümmere ich mich später.
T-Rex 500 GF (Align-Robbe) [-]
CP, Starrantrieb
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
97cm
|
85cm
|
1700g ? (1870+Haube)
|
BL Align 500L
|
Jive60
|
GY401 / 9257
|
6s 2600-3300
|
Zur Abrundung auch noch diese Größe :-) Ein Komplettset von
ebay. Gute Komponenten, aber einige Fehler bei den Details. Eines der
Heckrotorblätter war verkehrt herum montiert. Der Motor lose.
Eines der Paddel etwas verdreht. Hauptproblem ist das Heckrohr. Es ist
nicht das originale sondern ein CfK Rohr, das anscheinend einen etwas
kleineren Aussendurchmesser hat. Die Heckservohalterungen waren mit den
Schrauben nicht fest zu bekommen und auch die Klemmung des Heckrohrs
gibt nach. Entweder muß ich es mit Klebeband dicker machen oder
ein originales Rohr montieren, was inzwischen geschehen ist.
Fliegen ist OK. Das Gyro (mit dem gleichen Typ hatte ich im 600er
Probleme) hält gut. Allerdings erst ab ca. 2200 U/min
aufwärts. Ich habe jetzt etwa 2300 U/min. Das Flugverhalten ist
näher am 600er als am 450er. Den Wind merkt man aber doch mehr.
Die Heckflosse scheint etwas kurz für die Heckrotorblätter,
da sie leicht im Gras oder auf einer Oberfläche schleifen !?
Da ich inzwischen Gefallen am Heckrotor Starrantrieb gefunden habe,
habe ich den 500er umgebaut. Allerdings habe ich eine Vibration am
Heckrotor. Evt. die Blatthalter. Nach Zerlegen und sorgfältigem
Zusammenbau ist die Vibration fast komplett weg.
Ich fliege jetzt mit 6s, was vernünftige Drehzahlen erlaubt. Im Kunstflug-Modus um die 2600.
Flugfehler bei schlechter Sicht :-( Eine Menge Zahnräder und
Wellen wurden getauscht. Auch einen der Blatthalter und alle
Servogetriebe hat es erwischt.
Reparatur und genaues Einstellen. Er geht wieder, ist aber bei
extremeren Manövern unruhiger und nicht so präzise, wie die
größeren. Da ich einen
Hughes500 Rumpf ersteigert habe, wird
er jetzt als vorbildähnlicher fliegen und wurde schon teilweise zerlegt.
T-Rex 600 ESP (Align-Robbe) [6]
CP, Welle
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
132cm
|
cm
|
3500g
|
BL Align 600
|
Roxxy 9100-6
|
GY611/ (HC 3A ?) - 9254
|
6s 4000-5000
|
Es sollte ein großer Heli sein, und diesen kann ich mir noch
leisten. Den 700er in E-Ausführung gab es noch nicht.
Außerdem habe ich bei den T-REX am wenigsten Sorgen
wegen Ersatzteilen. Zur Sicherheit soll ein Helicommand 3A montiert
werden.
Der Erstflug war ereignislos. Spurlauf paßte, kaum Trimmung,
Kreiselempfindlichkeit konnte sehr hoch gedreht werden. Der Heli steht
sehr ruhig in der Luft, auch schon bei 1600U/min.
Auch
Rundflüge sind einfach. Allerdings habe ich ein Problem mit
dem Gyro. Bei leichten Pitchstößen war alles OK und ich
konnte die Empfindlichkeit recht hoch drehen (75%). Bei längeren
Pitchstößen allerdings fing er dann an zu knattern, d.h. das
Heck hat recht schnell aber mit wenig Ausschlag hin und her
geschwungen. Ich habe daraufhin die Drehzahl erhöht (2200) und
die Empfindlichkeit verringert. Das hat es weitgehend behoben.
Allerdings ist mir diese Drehzahl eigentlich zu hoch und auch die
Flugzeit sank massiv (12->7min, Durchschnittsstrom 20A->30A). Ich
habe den Heckumlenkhebel gegen das Aluteil getauscht. Auf den ersten
Blick scheint das Spiel geringer.
Nachdem ich immer noch nicht glücklich mit dem Heck war, habe ich
ein GP750 montiert, mit dem es sich wesentlich besser fliegt. Auf ebay
konnte ich günstig ein GY611 ersteigern, das ich jetzt montiert
habe. Die Einstellung ist nur vorläufig, das Feeling aber sehr
gut. Das Heck ist sehr stabil.
Allerdings scheint mir meine Gaskurve nicht OK, da die Drehzahl
einbricht und der Schub bei Pitch eher begrenzt ist.
Ich habe mal größere Heckrotorblätter montiert, um
weniger Drehzahl fliegen zu können. Die Wirkung ist selbst bei
niedrigerer Drehzahl brachial. Allerdings habe ich wieder ein wenig vom
Schwingen vom Anfang. Fürs erste bin ich wieder auf die
Originalblättern zurückgegangen. Außerdem habe ich den
Align 100 durch einen Roxxy 9100-6 ersetzt und nehme dessen internes
BEC und den Governer Modus.
Die Servowege waren bei der ersten Einstellung nicht korrekt. Dadurch
hatte ich bei Vollpitch zuwenig zyklische Ausschläge. Das ist
jetzt korrigiert und er fliegt gleich deutlich besser.
Beim Üben für die Autorotation hatte der Heli seinen ersten
Schaden. Die vorderen Kegelräder des Heckantriebs wurden
beschädigt. Die Drehzahl im IdleUp2 habe ich etwas verringert um
mehr Flugzeit zu haben. Der nächste Schaden kostete ein
Servogetriebe. Der folgende Schaden war etwas teurer: Rotorblätter
und wieder der vordere Heckabtrieb.
Da die Heckanlenkung früher schon etwas hakte hat er
jetzt eine CfK Rohr Anlenkung ohne Führung bekommen. Das geht
soweit, nur das Nick scheint neuerdings etwas Roll mitzusteuern.
Jetzt für
Nachtflug. Der Kopf reagiert etwas komisch. Ich werde mal ein großes Service machen müssen.
T-Rex 700 E (Align-Robbe) [6]
CP, FBL
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
158,2cm
|
134,3cm
|
4760g
|
BL Align 700M
|
Roxxy 9120-12
|
Microbeast - DS650
|
12s 4200
|
Und nochmal größer. Der leicht gebrauchte Heli war
verhältnismäßig günstig. Einiges war nicht korrekt
gebaut und eingestellt. Mein erster (erfolgreicher) Flug mit einem
flybarless System. Das Flugverhalten ist etwas ungewohnt. Das
Microbeast ist recht einfach einzustellen, aber es braucht etwas Zeit.
Für diese Akkus mußte ich meine Ladetechnik anpassen. 12s
erfordert schon etwas mehr Leistung, um öfter fliegen zu
können.
Da kein BEC enthalten war, habe ich eines aus meinen Vorräten
genommen. Das ist ein lineares mit 2 Eingängen (Diodenklemmung)
und zwei Ausgängen (parallel) für den Empfänger. Da
alles vorgesehen ist, nehme ich einen 2s1800 und einen 2s800 Akku. Nur
für den Fall. Die Ströme verteilen sich entsprechend der
Kapazität, sodaß die % Anzeige nachher ziemlich gleich ist.
Pro Flug (7-8min) sinkt die Anzeige um 10%, d.h. theoretisch 10
Flüge oder 260mAh pro Flug. Bei 3D Manövern dürfte sich
das allerdings noch erhöhen.
Ich hatte jetzt meine erste erzwungene Autorotation. Ich wollte bei
hoher Drehzahl mit vollem Pitch steigen. Allerdings nur kurz, dann
schien der Antrieb weg zu sein. Ich konnte den Autorotationsschalter
betätigen und mit einer 180° Kurve zum Platz
zurückdrehen. Allerdings hatte ich zuwenig Höhe, sodaß
mir nur übrigblieb, den Heli aufrecht zu halten und am Ende noch
mal Pitch zu geben. Das Ergebnis war akzeptabel. Das Ladegestell war
gebrochen und eine Kopfanlenkung verbogen.
Anscheinend sind bei Vollast einige Zähne des Hauptzahnrads
rausgebrochen. Das ist wohl nicht so ungewöhnlich beim 700er Modul
1. Ist das Modul 0,7 besser ? Ich habe jetzt ein schrägverzahntes
Modul 1 Zahnrad, das besser halten soll. Beim Geräusch habe ich
keine Änderung bemerkt, da wohl der Rotor die Hauptquelle ist.
Inzwischen habe ich einige Einstellungen verändert und mich an
das Microbeast gewöhnt. Der große Heli zusammen mit dem
Stabi erleichtert das Kunstflugtraining doch sehr. Ich kann ihn auf den
Rücken legen und habe etwas Zeit zu reagieren, bevor er eigene
Wege geht.
Nach Anleitung und einigen Beiträgen im Netz habe ich eine sehr
hohe Drehzahl im IdleUp2 (>2000). Das werde ich jetzt mal etwas
reduzieren. Leistung sollte er auch dann noch genug haben.
Da
die Heckanlenkung etwas hakte (wie auch schon beim 600er), hat er
jetzt eine CfK Rohr Anlenkung ohne Führung bekommen. Das macht
noch etwas Ärger. Ich habe das schnelle Knattern wie am Anfang
beim 600er. Ich habe noch eine Führung für das CfK Rohr
angebracht, die aber nicht wirklich etwas geändert hat. Ansonsten
habe ich die Empfindlichkeit verringert, was Fliegen erlaubt hat.
Danach habe ich das Heck im Microbeast neu eingestellt und es ging
wesentlich besser. Evt. ist es mit der neuen Anlenkung angeschlagen.

Für
das Fliegen im Schnee habe ich "Ski" gebaut. Sie sind aber noch etwas
zu kurz hinten. Selbst bei weichem Schnee sinkt der Heli nicht tiefer
als bis zum Akku ein.
Kunstflug
Ich sammle mal meinen Stand Richtung Kunstflug:
Looping
|
OK
|
halbwegs rund
|
| Flip |
OK
|
solange er nicht seitlich abhaut, in beide Richtungen
|
Flip aus dem Nasenschweben
|
halbwegs
|
erst einige Male, ich muß
mich noch sehr auf die Bewegung konzentrieren, da das Nasenschweben
schon Aufmerksamkeit erfordert.
|
Rolle
|
naja
|
die Nicksteuerung paßt noch nicht ganz, ich bleibe manchmal dabei stehen, mit FBL besser
|
Rolle im Stand
|
naja
|
nicht immer axial, wird besser
|
Turn
|
OK
|
|
Nasenschweben
|
halbwegs
|
über längere Zeit, aber noch nicht wirklich automatisiert
|
Rückenflug Heck zum Piloten
|
wenig
|
nur für kurze Zeit
|
| Rückenflug Bug zum Piloten |
-
|
|
Kuba Looping
|
-
|
|
TicToc
|
OK
|
Bewegung und Position müssen noch verfeinert werden.
|
Autorotation
|
halbwegs
|
ging
meistens gut, aber nicht immer schön, auch aus größerer
Höhe. Das Timing muß ich noch üben. Mit 600er, 700er
noch nicht
|
Rolle+Flip
|
OK
|
Beim 700er aber nur mit halbem Ausschlag.
|
Bell 47G indoor (Graupner) [7]
FP, koaxial
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
34cm
|
36cm
|
210g
|
2xSpeed280 |
integriert
|
integriert |
2s 600-900
|
Was mit der Lama von Hirobo angefangen hat, erreicht schließlich
auch Graupner :-) Das Set incl. Sender ist relativ erschwinglich,
obwohl der Dragonfly5 und der Madercopter(EBAY) noch günstiger
sind. Von Graupner erhoffte ich mir eine problemlose
Ersatzteilversorgung (s.u.). Es ist wirklich alles, was man braucht
dabei,
incl. LiPo Akku mit Ladegerät für 220V/12V und
Ersatzrotorblätter.
Das Fliegen ist völlig unkompliziert. Der Heli ist fast
völlig vormontiert und eingestellt. Lediglich die Paddelstange
muß man noch einclipsen und den Akku einsetzen. Nach leichter
Korrektur des Hecks (auch wenn eigentlich nicht das Heck angesteuert
wird), kann ich schon abheben und im Wohnzimmer herumschweben. Nick und
Roll sind sehr stabil, das Heck braucht regelmäßige
Korrekturen. Den Pitchknüppel mußte ich erstmal umstellen,
damit die Rastung schwächer ist.
Mit dem 800mAh Akku fliege ich etwa 12min. Dann sind allerdings auch
die Motoren recht heiß.
Inzwischen bin ich auch im Freien geflogen. War keine große
Sache, nur die Nick Funktion ist sehr schwach, hier muß ich wohl
am Servoarm weiter aussen einhängen. Nach einem schnelleren
Abstieg habe ich wohl zu stark abgefangen - der Rotor ist in den
Heckausleger eingeschlagen und ich habe ein Verbindungsstück zur
Taumelscheibe im Gras verloren. Jetzt muß ich erstmal das
Ersatzteil bekommen, was ein Problem ist, da keiner der
Händler hier etwas auftreiben kann. Anscheinend will Graupner nur
ganze Helis verkaufen. Inzwischen gibt es wohl einige Teile und ich bin
wieder flugbereit.
Ein Alutuningrotorkopf bringt etwas mehr Abstand zwischen den
Rotorebenen, damit Einschläge vermieden werden.
Einige weitere Änderungen werden im Internet vorgeschlagen, um den
Vorwärtsflug zu verbessern.
Ich habe jetzt von einem Wettbewerb gehört, bei dem mit kleinen
Koaxialhelis nach den Graupner-Cup Regeln geflogen werden soll.
Dafür habe ich mir das Graupner Set gekauft (Landematten und
Pylone).
HM5#8 (Walkera) [-1]
FP,
koaxial
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
34cm
|
36cm
|
223g
|
2xSpeed280 |
integriert
|
integriert |
2s 600-900
|
Eine Lama als Vorbild. Viel Alu am Rumpf und am Rotorkopf. Das
Modell fliegt sehr ruhig. Nach einem Absturz und einigen getauschten
Teilen klingt er rauher und schwebt nicht mehr so stabil. Er hat
begonnen wilde Taumelbewegungen um die Hochachse auszuführen. Evt.
reicht ein Tausch der Paddelstange, sonst muß ich mir die Wellen
ansehen.
HM5#6 (Walkera) [7]
FP,
koaxial, zu verkaufen
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
17cm
|
cm
|
55g
|
2x |
integriert
|
integriert |
1s 400
|
Eine Bell47G als Vorbild. Der kleinste (zu der Zeit - 2008 ?, mir
bekannte) käufliche,
4Kanal Helicopter. Natürlich nervöser als die großen
Modelle. Kaum größer als ein PicooZ. Inzwischen im Gewicht
abgeschlagen durch die Blade msx/msr.
Blade mcx S300 (EFlite) [6,6]
FP-Koax, 2G4
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
18cm ?
|
20cm
|
28g
|
brushed
|
int.
|
int.
|
1s 110mAh
|
Ein vorbildähnlicher Heli, der extrem ruhig schwebt. Allerdings
nur unwillig Geschwindigkeit aufnimmt. Wegen eines sehr günstigen
Angebots ist noch einer dazugekommen, der einen anderen Rumpf bekommen
soll. Wahrscheinlich ein Modell von Kamov. Ein Modell hat eine
Beleuchtung bekommen.

Das
andere einen Rumpf, der eigentlich für ein anderes Modell gedacht
ist. Deshalb mußte ich einiges wegschneiden. Außerdem fehlt
noch eine vernünftige Akkuhalterung, da die originale zu weit
hinten ist.
Kamov KA 58 (Revell) [7]
FP,
koaxial, 2G4, zu verkaufen
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
~34cm
|
cm
|
g
|
2xSpeed280 |
integriert
|
integriert |
2s 900
|
Mal ein tatsächliches Koax Modell als Vorbild, als Set mit
2G4
Sender.
Micro Indoor Chinook (Graupner) [6]
2x FP,
koaxial, 2G4
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
~34cm
|
cm
|
475g
|
4xSpeed280 |
integriert
|
integriert |
3s 800
|
Flugverhalten koaxtypisch. Drehungen um die Hochachse etwas träge.
Ich muß auch noch an der Elektronik verstellen, da ich mit der
Heck Trimmung am Anschlag bin. Mein Akku war wohl durch die lange
Lagerung angegriffen. Die Zellen waren schwach, eine leer. Nach Laden
geht er wieder, wird aber recht warm.
UL-Copter C35 (Carson) [6]
FP, Doppel Rotor
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
35cm
|
44cm
|
g
|
2xSpeed280 |
integriert
|
integriert |
2s 800
|
Das Aussehen der ersten deutschen Helis und die Steuerung eher
von der
Osprey. Im freien etwas schwierig zu fliegen, da die Reaktion
verzögert kommt und so Böen schlecht ausgesteuert werden
können. Auch in der Halle nicht einfach zu fliegen, da die
Nickfunktion die Gondeln verdreht. Durch die Kreiselwirkung der
Rotorblätter bewegt sich aber hauptsächlich der Rumpf,
weniger die Rotoren. Dadurch ist die Wirkung gering. Zumindest die Roll
Trimmung ist am Anschlag. Mit etwas Gewöhnung wird es besser, aber
nicht gut. Mit einem MPX Sender soll das Modell funktionieren, mit
meiner FX-30 geht es noch(?) nicht.
UFO 5 (Walkera) [6]
2G4
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
cm
|
cm
|
g
|
BL
|
Align
|
|
2s 1100 ?
|
Nachdem ich schon früher mal das erste erschwingliche Ufo
(Hersteller?) mit mechanischer Stabilisierung hatte, das aber so einige
Macken aufwies, brachte mir eine Preissonderaktion dieses Ufo ins Haus.
Die Technik hat sich massiv verbessert. U.a. eine 2G4 Steuerung und
elektronische Stabilisierung, die gut funktioniert. Das Modell fliegt
sehr gut. Die
Lagekennung erfolgt über eine LED und ein andersfarbiges Alurohr.
Das muß noch verbessert werden, besonders, wenn man sich mal
weiter entfernt. Momentan habe ich ein Band befestigt. Das geht im Flug
gut, beim Start muß man aber aufpassen, daß es sich nicht
in einem Propeller verwickelt. Inzwischen habe ich auch langsamen
Rundflug gemacht. Bei höherer Geschwindigkeit und Kurvenlage, habe
ich das Gefühl, daß die Gyros an die Grenze kommen. Manchmal
verstellt sich die Trimmung, und ich muß einen Neustart
durchführen.
Das Modell bietet sich als Kameraträger an. Evt. sogar für
FPV (2G4 Problem).
Beim
letzten Versuch sind beim Einstecken gleich die Motoren losgerannt
und es hat aus der Elektronik herausgeraucht. Ursache ist unklar. Das
Modell wurde auf Gewährleistung getauscht. Beim neuen habe ich das
Problem, daß es manchmal einfach abschaltet, obwohl der Akku noch
nicht leer ist.
Blade mQX (E-Flite) [6]
2G4
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
cm
|
cm
|
g
|
4x Bürste
|
|
ACX ?
|
1s 500
|
Das nächste Spielzeug aus der Blade Serie. Ein Quattrocopter, noch
mit Bürstenmotoren mit Getriebe. Sehr stabil in der Luft, trotzdem
agil zu bewegen. Einen Looping habe ich auch schon gewagt. Ich habe
viel Höhe verloren, aber es ging sich noch aus. Die Orientierung
wird schwierig, wenn man sich zu weit entfernt. Evt. montiere ich noch
LEDs. Die Steuerung kann sowohl X als auch + Orientierung der Antriebe.
Ich fliege X. Rollen und Flips gehen schon etwas besser. Ich muß
noch am richtigen Maß des Pitch arbeiten. Beim Heli nimmt man am
Kopf das Pitch auf 0 oder negativ. Das geht hier natürlich nicht.
Ohne Schub sinkt anscheind auch die Manövrierfähigkeit.
Derzeit nehme ich das Gas nur leicht raus bei negativen Manövern
und vorher auf Vollgas.
PicooZ (Silverlit) [7,-1,-1,-1,7]
FP
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
13cm
|
17cm
|
9g
|
|
integriert
|
-
|
1s 45
|
Eigentlich ein Spielzeug, das aber sehr gut funktioniert. Ähnlich
wie bei den Koaxialhelis der obere Rotor, stabilisiert der kleinere
Hilfsrotor die Fluglage durch Anlenkung des Hautrotors. Steuern kann
man nur die Drehzahl und (so halbwegs) die Drehung um die Hochachse.
Durch Gewichtstrimm erreicht man eine mehr oder weniger schnelle
Vorwärtsbewegung. Eine größere Fläche am Heckrohr
(z.B. Klebebandstreifen) beruhigt die Drehung um die Hochachse.
Die Steuerung erfolgt über Infrarot. Drei Kanäle sind am
Sender einstellbar. Das Modell ist fix. Wenn man die Verkleidung
aufschneidet, kann man auf der Elektronik mit einer Lotbrücke den
Kanal ändern. Der Empfang ist selbst in größeren
Räumen sehr gut. In Turnhallen sollte man nicht zu weit fliegen.
Grelles Licht durch die Fenster kann zu Störungen führen. Im
Freien ist die Reichweite natürlich geringer. Allerdings braucht
man da sowieso Windstille, sonst verbläst es das Modell sofort.
Der Rumpf aus EPP hilft mit
eine sehr hohe Crashresistenz zu erreichen. Zusammenstöße
mit der Wand oder Gegenständen sind kein Problem. Ich habe noch
kein Teil tauschen müssen. Mit der Zeit
leiert die Ladebuchse aus und der Akku wird etwas schwächer. Etwas
stärkere Akkus sind als Ersatzteil erhältlich.
Im Internet findet man unzählige Modding Vorschläge,
Anleitungen und Pläne. Hauptsächlich neue Rümpfe nach
Vorbildern oder der Fantasie.
Unter dem Namen "Little Bee" gibt es das optisch identische Modell
auch. Von außen kaum zu unterscheiden. Die PicooZ haben noch eine
zusätzliche Elektronik direkt am Akku.
Hier eine weiter Variante, weniger EPP, dafür ein sehr
schönes Design:
Die Akkus aller PicooZ etc. werden schwächer, 2 gehen gar nicht
mehr. Ich habe 3 davon getauscht.
Robocopter (?) [6]
FP, 2G4
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
13cm
|
17cm
|
g
|
|
integriert
|
-
|
1s 45 ? |
Im Prinzip wie der PicooZ, aber etwas aufwendigerer Rumpf und ein
2G4 Sender !
Micro Lama V3 15g [6]
FP, koaxial, IR
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
14cm
|
14,5cm
|
15g
|
3x |
integriert
|
- |
1s
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Ein Lama als Vorbild. Der kleinste (mir bekannte) käufliche,
3Kanal Helicopter. IR gesteuert. Ähnlich einem PicooZ, aber
Doppelrotor und mit einem zusätzlichen senkrechten Heckrotor als
Nicksteuerung. Das Steuern ist erstmal ungewohnt.
Einer
der Rotoren geht inzwischen etwas schwerer, daher kann ich ihn kaum
noch trimmen. Ich habe jetzt ein CfK Plättchen am hinteren Motor
eingeklemmt, sodaß er etwas mehr nach hinten geneigt ist. Damit
läuft er wieder leicht.
Copter3 [6]
FP, koaxial, IR
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
~14cm
|
~14,5cm
|
~15g
|
3x |
integriert
|
- |
1s
|
Ein weiterer Spielzeugheli. Das besondere ist die Beleuchtung des
Rotors. Bei Bewegung zaubert er Farbmuster in die Luft, die in
Wirklichkeit noch wesentlich besser aussehen.

Nach
einem Absturz ging der Heckrotor nicht mehr. Direkt an den Kabeln
konnte ich nichts messen. Das scheint eine Litze aus einzeln isolierten
Adern zu sein. Allerdings habe ich dann entdeckt, daß die
Cockpitscheibe leicht herausnehmbar ist. Anscheinend hat sich die
Verklebung des Akkus dahinter gelöst. Dieser hat dann wohl einen
Draht zum Heckrotor abgerissen. Nachdem ich ihn wieder angelötet
habe, geht er auf jeden Fall wieder. Allerdings führt jeder
Einsatz des Heckrotors(Nick) zu einem Drehen um die Hochachse, was das
gezielte Steuern fast unmöglich macht.
FalconIII [6]
FP, koaxial, IR
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
~14cm
|
~14,5cm
|
~15g
|
3x |
integriert
|
- |
1s
|
Ein weiterer Spielzeugheli mit einer FarbwechselLED. Außerdem mit
einem teilweise Metallchassis. Sehr gut zu fliegen, vorwärts
allerdings nur langsam. Trotz IR ist die
Reichweite erheblich.
Rümpfe und Rumpfhubschrauber
BO-105 (ECO8-Ikarus) [5-Heli, 2-Rumpf]
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
~80cm ?
|
cm
|
~1800g
|
FUN500-19 |
Smile 40-6-12 Opto
|
Robbe 3D-Gyro + MPX digi
|
3-4?LiPo
|
Der Rumpf stammt von ebay. Erst wollte ich einen meiner anderen ECO8s
einbauen,
dann habe ich festgestellt, daß ich durch die Tuning- und
Reserveteile
genug Material für einen weiteren Heli habe. Als Taumelscheibe
verwendete ich erst eine alte originale aus Plastik, daher sind die
Servos nach Anleitung montiert (90°). Inzwischen habe ich eine ALU
Taumelscheibe montiert. Als provisorisches Landesgestell eines
vom TREX500.
Hughes 500 Rumpf [2]
Diesen Rumpf in bescheidenem Zustand habe ich auf ebay ersteigert.
Evt. soll er mit dem Heaven Up ausgestattet werden. Oder ich nehme
restliche ECO8 Tuningteile kombiniert mit passenden Teilen vom Heaven.
Leider ist die Kabinenhaube durch die Lagerung (oder schon vorher)
verbogen. Evt. muß ich eine Form bauen um sie korrekt zu
verstärken.
Ecureuil (MSComposites) [4-Heli 2-Rumpf]
CP, 3-Blatt Rotor
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
53cm
|
cm
|
g
|
BL
|
CastleC 25A
|
Walkera + FS61digi speed
|
3s 850
|
Eigentlich sollte ich erstmal die anderen Modelle zum Fliegen bringen,
der 3 Blatt Rotor bei einem relativ günstigen, kleinen Modell hat
mich aber gereizt. Der Rumpf erfordert einiges an Arbeit. Das Fliegen
soll etwas schwieriger sein. Das Heck wird über eine Welle
angelenkt. Die Ersatzteilversorgung könnte problematisch sein,
daher wohl nur für sehr vorsichtiges Fliegen.
Für
die ersten Flugtests ohne Rumpf habe ich ein Wolf450
Landegestell montiert, da mir das Original einerseits schwach vorkommt
und andererseits wohl nicht so einfach zu ersetzen ist. Eines der
Servos hatte einen Schaden und mußte ersetzt werden. Das ist
leider recht nervig, da man an die Sicherungsmuttern kaum herankommt.
Der Walkera Gyro ist recht groß und wird noch durch einen
kleineren ersetzt. Ich habe eine (damals) günstige FBL Elektronik
gekauft, die kaum größer ist (GAUI 365) und ein sichereres
Fliegen ermöglichen soll, solange man keinen Kunstflug macht.
Allerdings ist sie nicht für 3blatt geeignet, wenn eine virtuelle
Taumelscheibenverdrehung nötig ist und ist wohl nicht sehr zuverlässig.
Causemann Rümpfe [2]
Diese Rümpfe habe ich über ebay gekauft. Es sind
durchsichtige Plastikrümpfe, teilweise mit Spanten.
- 270er Größe (HB,Trex250) : BK117
- 450er Größe (T-REX): Blackhawk (braucht aber eine
Heckumlenkung)
- 500er Größe (ECO8): Jetranger
Ikarus (?) Rumpf [2]

Piccolo Größe (270er)
Blade 400 3D - Hughes500 [3]
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
71,8cm
|
65cm
|
665g
|
BL EFlite
|
JAZZ 40
|
GY401
|
3s2200
|
Die überflüssigen
oder im
Weg befindlichen Teile sind schon abmontiert. Bis jetzt ist kein
gröberes Hindernis zu erkennen. Evt. wird der Motor mit dem
Zusatzgewicht zu schwach. Außerdem sollte ich mir eine
Kühlung
überlegen. Evt. einen Kühlkörper auf den Regler und
einen Lüfter zum
Motor. Elegant wäre ein Lüfterrad oben auf dem Motor
montiert, falls
das noch Platz hat !

Hughes500 für 450er Größe, GfK

Hughes500 für 450er Größe, GfK, diesmal in
der Military Variante
Die Military Variante ist etwas weiter vorbereitet und wäre ein
Kontrast zu den anderen zivilen Rümpfen. In Sachen
Fluglageerkennung ist sie aber benachteiligt.
EC135 (450er) (Align) [3]

Mit dem 450PRO kam auch ein EC135 (ÖAMTC) Rumpf mit leichten
Schäden am Turbinenauslaß und am HLW. Beleuchtung eingebaut. Mechanik soll der
Solax werden.
Agusta A109 (450er) (Align) [3]

(@)
gebraucht, die originalen Räder wurden durch ein normales
Landegestell ersetzt, sind aber noch vorhanden. Außerdem gibt es
eine Lichtanlage. Ich weiß nicht, ob dieser Heli wie der untere
im Lieferzustand ein EZFW hatte.
Agusta A109 (450er) (Heli Artist) [2]

450er,
EZFW
Der Einbau ist vermutlich schwieriger, da es sehr eng im Rumpf zugeht. Das Einziehfahrwerk soll sehr empfindlich sein.
Hummingbird FP - BK117 (Century) [2]
FP
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
52cm
|
48,5cm
|
300-350g
|
Speed300
|
|
|
3s 600-900
|
Nur ein FP Modell, aber vielleicht paßt ja ein HB CP hinein. Sehr
billig, leer bis auf die Motoren. Er könnte auch zu einem TREX250 passen.
Hughes500 (500er) (Decent Devil) [3]
Der Rumpf hat einen leichten Schaden unten am Cockpit, ist aber ansonsten neu. Der
TREX500 wird jetzt eingebaut. Den Schaden lasse ich erstmal so wie er ist. Wenn das Fliegen gut geht, wende ich mich der Reparatur zu.
Der Umbau hat begonnen. Durch den Starrantrieb ist das Heck
leichter zu
demontieren. Problematisch scheint derzeit das Nickservo, das sehr weit
seitlich raussteht und zuwenig Platz im Rumpf findet. Im Netz findet
man verschiedene Lösungen. Einer hat eine Öffnung für
das Servo in den
Rumpf geschnitten, was mir nicht gefällt. Andere montieren das
Servo
anders, damit es weniger weit raussteht. Entweder an anderer Stelle
oder mit anderem Winkel, bzw. weiter innen. Mal sehen, was am
einfachsten geht. -> Es hat gereicht, die Servoschrauben zu
verlängern und das Servo mit Zwischenstücken ca. 1cm weiter
hineinzubauen.
Außerdem sind die Kabel vom Motor im Weg. Das
Chassis ist sowieso schon sehr hoch. Ich habe die
Bodenplatte etwas ausgefräst.
Die hinteren Befestigungen sind fast nicht zu erreichen. Alternativ
kann man eine Führung zum Einschieben vorsehen und nur vorne
anschrauben. Eine einfache Beleuchtung wäre auch schön.
Ausgemusterte und verkaufte Modelle:
ShuttleZ (Hirobo) [0]
Verkauft. 30er Größe
Das sollte mein Einstieg in die Verbrennerwelt werden. Allerdings bin
ich
nie soweit gekommen und habe inzwischen den Verbrennern komplett
abgeschworen.
Hyperfly (Kyosho) [0]
Verkauft.
Ein kleiner Heli ohne Heckrotor. Flog bei mir nur schwach. Mit heutiger
Technik (Lipo,BL) würde es sicher besser gehen.
Carboon2 (BMI) [0]
Verkauft. FP Klein-Heli.
Mit dem Schweben hatte ich so meine
Probleme. Rundflüge
haben sich im Freien mehr aus Versehen ergeben. Sehr crashresistent !
Die
Originalservos sind sehr langsam - ausgetauscht. Die
Ersatzteilversorgung ist bei uns etwas problematisch.
Hummingbird2 (Century/ACT) [0]
Verkauft. FP Klein-Heli.
War eigentlich als Ersatzteillager für den
Carboon2 gedacht, bis
ich draufkam, daß er anscheinend nur mit dem Carboon (ohne 2)
kompatibel
ist. Nie geflogen.
Carboon 400 (BMI) [0]
CCPM, Heck über Welle, verkauft
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
63cm
|
58cm
|
475g
|
Mega 16/15/3
|
Castle 25A
|
GY-401
|
3s 2000
|
Mal wieder ein Spontankauf - fast. Ich hatte schon länger
überlegt ein Modell der 400er Klasse zu kaufen. Dieses hat eine
CCPM Ansteuerung, was mir sehr gefiel. Der Wellenantrieb für den
Heckrotor weniger. Mein Händler hatte wegen einer Fehllieferung
einen Bausatz recht günstig abzugeben und hat mir versprochen,
daß Ersatzteile kein Problem sind(!).
Die komplizierteren Teile sind vormontiert: Rotorkopf, Taumelscheibe
mit Pitchkompensator, Heckantrieb. Die Anleitung ist der absolute
Minimalismus. Einige Bilder sind nur mit Lupe zu sehen. Einige Schritte
(z.B. Servomontage) sind praktisch nicht beschrieben. Die Angaben zur
Einstellung beschränken sich auf die Pitchwerte. Wie stramm der
Heckabtrieb sein darf, wird nicht erwähnt. Ebenso findet man wenig
Angaben zu Motor und Ritzel. Die deutsche Übersetzung ist
teilweise schwer verständlich, da und dort sogar falsch. Es
empfiehlt sich bei entsprechenden Sprachkenntnissen, nach der
englischen Anleitung zu bauen.
Das Chassis besteht aus Thermoplast, die Schrauben fanden gut Halt (bis
auf eine). häufigere Umbauten werden aber problematisch.
Motorritzel ist keines dabei.
Ich gönne ihm eine gute Ausstattung. Xpower BL, Smile 30-6-12,
GY-401, 3s 2000, 4x GWS Naro.
Der Motor bringt leider eine zu hohe Drehzahl und im gedrosselten
Betrieb wird er extrem heiß. Der Mega wird zwar auch warm aber
nicht so sehr. Allerdings ist das ein 6pol Motor, wodurch der Smile mit
der Frequenz/Drehzahl nicht mehr mitkommt, da der Motor mit etwa 30.000
U/min dreht. Der Castle Regler ist etwas heikel bei der
Drehzahleinstellung im Reglermodus. Das Ritzel werde ich wohl noch
etwas größer nehmen um etwas mehr Reserven bei der Drehzahl
zu haben.
Im weiteren habe ich die Ansteuerung der Rotorblätter
geändert. Laut Anleitung und auch bei T-REX u.a. werden die
Blätter von hinten angelenkt, d.h. wenn die Taumelscheibe
hochgeht, sinkt der Pitchwert. Das ist genau verkehrt zu meinen anderen
Helis. Diese Einstellungen wären über die Fernsteuerung
durchaus machbar. Allerdings war ich mir nicht sicher bezüglich
der Wirkung der Paddel. Die Anlenkung der Rotorblätter kann man
auch umdrehen. Dann entspricht alles z.B. dem ECO8.
Mein erster Flug war leider nur sehr kurz. Nach etwas Nachtrimmen
bin ich im Wohnzimmer gestartet. Leider ist er mir dann bald etwas zur
Seite gedriftet und ich habe falsch reagiert :-( Ergebnis: Rotorwelle
verbogen, ein Kegelritzel zahnlos, Rotorblätter etwas
abgeschürft. Die Ersatzteile waren nach wenigen Tagen da und
durchaus erschwinglich.
Toto450S (Totonkatoys) [8]
CP
Rotordurchmesser
|
Länge |
Gewicht |
Motor |
Regler
|
Gyro
|
Akku |
71cm
|
cm
|
g
|
|
|
|
3s 1800-2200
|
Ein mehr oder weniger T-Rex450XL CDE kompatibles Modell.
Der Zusammenbau hat sich aus verschiedenen Gründen etwas gezogen.
Hauptsächlich liegt das an der unbrauchbaren Originalanleitung.
Der einzig
nützliche Teil ist eine Explosionszeichnung, die aber leider auf
A5 ausgedruckt und dann kopiert wurde, so daß man die
Nummerierung fast nicht mehr entziffern kann. Keinerlei Bauphasenbilder
oder Baubeschreibung. Eine TREX Anleitung hat mir jetzt
weitergeholfen, als ich den genauen Type herausgefunden hatte. Aber
auch diese ist zeitweise recht sparsam mit Details.
Bohrungen
passen nicht zusammen (Landegestell), Schrauben sind nicht in
der angegebenen Dimension zu finden, bzw. sind auf der Zeichnung nicht
zu erkennen. Die Nickservoanlenkung muß etwas komisch
geführt werden, um nicht mit den anderen Push-Pull zu kollidieren.
Laut Anleitung sind die Push-Pull schräg, d.h. die
Länge der Servohebel entspricht nicht den Anlenkungshebeln. Es
werden aber keine Werte angegeben. Die Akkuplatte ist etwas klein. Die
Haube streift in
Normallage an den Anlenkungen, durch kürzere Hebel (Rest
abgeschnitten) paßt das jetzt.
Die Motorschrauben sind sehr schwer zu erreichen und auszurichten. Die
Schraube,
die unten durch Zahnrad und Hauptrotorwelle geht, wird mit einer Mutter
gesichert, der Platz ist aber sehr eng. Bis jetzt gehen die Anlenkungen
etwas zäh.
Beim ersten Test hat wohl der Regler (nur ein 25A) nach kurzem
abgeschaltet. Außerdem paßt die Position des Ritzels noch
nicht. Jetzt sind erstmal die anderen 450er dran. Der TREX-450SE und
sein Clon scheinen auch im Aufbau besser zu sein (keine Push-Pull und
bessere Materialien - Alu/CfK). Die Mechanik soll in Zukunft in einen
Rumpf kommen und wird dafür flugfertig gemacht.
Nachdem ich es nicht geschafft habe, einen Motor so zu montieren,
daß das Ritzel gut paßt - der weiche Kunststoff und die
ungünstige Montageposition haben mich geärgert - liegt der
Heli erstmal auf Eis. Die Servos sind noch drin, ein Aufbau ist derzeit
unwahrscheinlich. Besonders da ich ja noch andere bessere Helis habe.
Die wenigsten Teile brauche ich als Ersatzteile, also wird er wohl so
liegen bleiben. Paddel und Servos sind jetzt auch raus :-)
Ich habe ein Alu 450SE kompatibles Chassis gekauft und werde sehen,
wieviele der Teile ich dafür weiterverwenden kann. Wohl nicht
soviele. Das Hauptzahnrad weicht ab. Für Heck und Rotorkopf nehme
ich lieber Aluteile. Das Landegestell ist etwas weich aber verwendbar.
Allerdings kommen die Teile mit einem weiteren Aluchassis wieder ins
Spiel für einen der Rümpfe.
Wenige Teile weiterverwendet.
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